Fuji errorcode - 第1722页

<disp> 内部 处理异常 </disp > <mc>NXT,AI M</mc> <cause>[ 模组夹紧(基 座) ] 系统内发生了处 理异常。 ( 补充编码 ) < /cause> <remedy > 对不起麻烦您 获取错误发生时 的跟踪数 据,连同错误发 生时的操 作步骤一起与 弊公司 Support 联系。为 了重新开始运转,请关 闭后重新打…

100%1 / 4304
1.闪烁时,请确认助焊剂余量。
请补充助焊剂,按住 ERR 开关或■开关(2秒以上),按照运转准备动作自动供应助焊
剂。
2.亮灯时,发生了传送异常或返回异常。
(1)请确认气源是否被供应了。
(2)请确认是否存在干涉物。
(3)可考虑传感器的故障。请确认传感器是否存在异常。
(4)请点击 ERR 开关或■开关,解除异常。</remedy>
<img />
</code>
<code id="80006607">
<disp>助焊剂单元通信异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>助焊剂单元发生了通信异常( 补充编 )</cause>
<remedy>请将助焊剂单元重新插入料站托架。不能恢复正常时,可考虑为料站托架发生
故障,或者助焊剂单元断线或故障
</remedy>
<img />
</code>
<code id="80006608">
<disp>助焊剂单元待机中的搅拌运转开始前的动作异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>机器运转开始时,助焊剂单元待机中的搅拌没有动作。(补充编码)</cause>
<remedy>请长按助焊剂单元的▲键,开始待机中的搅拌。请在确认助焊剂液已经被充分
搅拌后,开始机器运转
</remedy>
<img />
</code>
<code id="80006800">
<disp>内部处理异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>[ 模组夹紧(基座) ] 系统内发生了处理异常。
( 补充编码 ) </cause>
<remedy>对不起麻烦您获取错误发生时的跟踪数据,连同错误发生时的操作步骤一起与
弊公司 Support 联系。为了重新开始运转,请关闭后重新打开总电源开关</remedy>
<img />
</code>
<code id="80006802">
<disp>拉入夹板夹紧异</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>[ 模组夹板(基座) ] 在拉入模组的动作中,拉入夹板未到达夹紧的端部或者即使到
达夹紧的端部传感器也没有 ON
基座远程控制 IO:RX000(夹紧确认)没有处于 ON
( 补充编码 发生异常的模组号码 )</cause>
<remedy>1.请确认是否正常地供应了空气正压
请确认将模组拉入到最里面、如果有拉入障碍时请除去。
2.进行模组的拉出,检查安装拉入夹紧气缸的螺栓的松紧,如果松动请紧固螺栓并固定
夹紧气缸。请确认传感器是否正常地固定在气缸上。
3.即使那样也不能解决时,可以考虑是传感器异常、气缸动作异常、有必要进行调整、
更换。</remedy>
<img />
</code>
<code id="80006803">
<disp>拉入夹板松开异</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>[ 模组夹板(基座) ] 在拉出模组的动作中,拉入夹板未到达松开的端部或者即使到
达松开的端部传感器也没有 ON
基座远程控制 IO:RX001(松开确认)没有处于 ON
( 补充编码 发生异常的模组号码 )</cause>
<remedy>1.请确认是否正常地供应了空气正压
确认模组是否拉到了自己面前,如果拉出有障碍时请除去。
2.用手动将模组拉出,检查安装拉入夹紧气缸的螺栓是否松动、如果松动请紧固螺栓并
固定夹紧气缸。请确认传感器是否正常地固定在气缸上。
3.即使那样也不能解决时,可以考虑是传感器异常、气缸动作异常、有必要进行调整、
更换。</remedy>
<img />
</code>
<code id="80006804">
<disp>前部压下夹板压下异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>[ 模组夹板(基座) ] 在拉入模组的动作中,压下夹板没有在松开端停止,或者虽然
动作但传感器没有 OFF
基座远程控制 I/ORX004(松开确认)没有 OFF
( 补充编码 发生异常的模组号码 )</cause>
<remedy>1.请确认是否正常地供应了空气正压
2.请拉出模组,检查压下夹紧气缸的安装螺栓的松动,如果松动请紧固螺栓并固定夹紧
气缸。请确认传感器是否正常地固定在气缸上。
3.即使那样也不能解决时,可以考虑是传感器异常、气缸动作异常、有必要进行调整、
更换。
4.如果电磁阀有问题,既不能推入模组也不能拉出模组。请调整电磁阀,在重新启动基
座电源之后推入模组。</remedy>
<img />
</code>
<code id="80006805">
<disp>前部压下夹板松开异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>[ 模组夹板(基座) ] 在拉出模组的动作中,压下夹板没有到达松开端,或者传感器
没有 ON