Fuji errorcode - 第204页
<cause>[ 贴装工作头单 元 ] 当以单吸嘴头贴装 元件并设定 传送速率为高 的时侯, Z 轴在下 降中就开始吸嘴的真空 破坏。当前 Z 轴在下降中,由于必须紧急停 止而发生 了异常,导致 Z 轴在到达下降端 之前吸嘴的真空被破坏 而有可能 元件脱落。 ( 补充编码 )</ cause> <remedy > 机器在靠近电 路板的上面位置 完成了对 象元件的贴装。 请拉出模 组确认元件的 状态及电…
或者,请从备份中复制 FinalOffset 的文件。
</remedy>
<img />
</code>
<code id="80001919">
<disp>真空破坏完成异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>[ 工作头单元 ] 在贴装下降端真空破坏完成 IO 没有 ON。贴装及将元件废弃到料
盘有可能没有正常完成。
( 补充编码 )</cause>
<remedy>【贴装时】
机器的 Z 轴到达电路板作为完成对象元件的贴装。请拉出模组确认元件的状态及电路板的
状态。贴装正常结束时,可以继续该电路板的生产。贴装没有正常结束时,由于不可以继
续该电路板的生产所以请除去该电路板。吸嘴上吸有元件时请除去元件。
【元件废弃时】
Z 轴到达料盘作为完成元件废弃。
但是,为了慎重起见,请重新开始后,进行废弃搬运轨道、废弃BOX的废弃动作。
如该异常频繁发生时请确认以下事项。
1. 请维修保养吸嘴及工作头。请确认吸嘴是否被元件等堵塞。请确认用于贴装工作头的真
空破坏的阀门是否发生故障。
2. 没有上述 1 的问题时,真空破坏结束的 IO 有可能发生故障。需要更换传感器。
3. 如果没有上述 1、2 的问题时,对不</remedy>
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</code>
<code id="8000191A">
<disp>Z轴下降前完成了真空破坏</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>[ 贴装工作头单元 ] 当以单吸嘴头贴装元件并设定传送速率为高的时侯,Z 轴在下
降中就开始吸嘴的真空破坏。当前 Z 轴在下降中,由于必须紧急停止而发生了异常,导致
Z 轴在到达下降端之前吸嘴的真空被破坏而有可能元件脱落。
( 补充编码 )</cause>
<remedy>机器在靠近电路板的上面位置完成了对象元件的贴装。请拉出模组确认元件的
状态及电路板的状态。贴装正常结束时,可以继续该电路板的生产。贴装没有正常结束
时,由于不可以继续该电路板的生产所以请除去电路板。</remedy>
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</code>
<code id="8000191B">
<disp>吸嘴中心公差值的判定异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>[ 贴装工作头单元 ] 通过吸嘴影像处理,识别出较大的中心偏差。
( 补充编码 )</cause>
<remedy>识别出偏离中心 0.35mm 以上的中心偏差。请确认吸嘴是否弯曲,必要时请更
换。类型 1 的吸嘴头的情况下,请确认贴装工作头安装状态是否有较大的偏差,必要时请
更换。</remedy>
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</code>
<code id="8000191C">
<disp>R 轴当前 Holder 计算异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>在下降 station 处没有 Holder。Holder 位置偏移。( 补充编码 )</cause>
<remedy>1. 请再按 Start 按钮。2. 如果执行步骤 1 之后异常还是无法解除,则请将
Holder 与工作头主体上的三角形标记对齐(方法:转动 R 轴)。3. 如果执行步骤 1、2 之
后异常还是无法解除,则请先将机器电源切断然后再重新打开。4. 如果执行步骤 1、2、3
之后异常还是无法解除,则请收集发生报错时的跟踪数据并联系售后服务人员。注意:请不
要在 Z 轴处于下降状态时转动 R 轴。
</remedy>
<img />
</code>
<code id="8000191D">
<disp>低速软件动作紧急停止</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>[ 贴装工作头单元 ] 低速(0.1%)软件吸取·软件贴装动作中,发生了紧急停止因
素。从紧急停止发生到实际停止为止有 1 秒种,在此低速下,吸取和贴装都不能结束,在
吸取和贴装动作的中途使轴停止了。
( 补充编码 )</cause>
<remedy>在吸取·贴装动作的中途使其停止了,并没有发生什么特别的异常。</remedy>
<img />
</code>
<code id="8000191E">
<disp>压力传感器发生异常。</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>由于吸取、DIP 动作、贴装、元件废弃到料盘而导致加圧确认传感器异常,因此
无法自动运转。动作的详细内容请确认前 4 位(Scenario code)。因为返回吸嘴时加圧确
认传感器发生反应,所以机器故障的可能性较高。或者 I/O 的输入存在颤动。但是如果发
生多个错误,则因为未返回吸嘴,可能无法进行传感器的逻辑检查。( 补充编码 ) NXT-H:
发生错误吸嘴杆的加圧确认传感器未检测到应该检测圧力的位置(I/O:OFF)、或者在不应
该检测的位置进行了检测(I/O:ON)。详细内容请查看错误编码的前 4 位(Scenario
code)。( 补充编码 子码表示吸嘴杆号码 子码[1~9]:吸嘴杆[A~I] 子码[10~12]:吸嘴杆
[J~L] 使用 G04 工作头的同时吸取的吸嘴弹性检查出错时,子码后 4 位按照吸嘴杆 A~D
的顺序显示出错的吸嘴杆号码。举例 吸嘴杆 A 出错:00001000 吸嘴杆 B 出错:00000200
吸嘴杆 C 出错:00000030 吸嘴杆 D 出错:00000004 多个吸嘴杆出错时,子码内将显示所
有出错的吸嘴杆。全部吸嘴干出错时的举例:00001234 )