Fuji errorcode - 第4175页

·伺服异常 · XS 位置异常 ( 补充编码 变为单元 设定的补充编 码。 )</cause> <remedy > 由于想要 XY 机械手动作时却发生了异 常,请参考单元错误编 码解决。 </remedy> <img /> </code> <code id="8 D170000"> <disp> 贴装 工作头异常 </disp …

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<cause>贴装高度传感器(Z0 传感器)、工作头、治具吸嘴中,有可能存在安装状态异常或
者故障。
( 补充编码 子错误编码中显示吸嘴杆号码 0x010x18(吸嘴杆 AX) )
NXTR
在贴装高度测定中,发生了公差值异常。
可认为是以下原因。
·Z0 触摸传感器的安装位置不良。
·吸嘴弯曲了。(补充编码 指定吸嘴杆号码:)</cause>
<remedy>(1)治具吸嘴安装状态的确认:请确认发生错误的吸嘴杆中,治具吸嘴销位于升
降杆的凹槽位置。
(2)工作头夹紧确认:请重新拆装工作头,并确认工作头被可靠地固定。
完成以上确认后重新进行校正,如何仍发生错误,请按照治具吸嘴更换、工作头更换Z0
传感器更换的顺序分别再次进行校正。
如果还是出现错误,需要重新调整工作头夹紧高度。请联系售后服务人员
()如果模组功能设置的贴装高度测定基准被无意中设置为「高精度」时,请将其变更为
「通常」。
NXTR
请确认吸嘴是否弯曲。
吸嘴弯曲时,请更换吸嘴。
吸嘴无异常时,请确认 Z0 触摸传感器的反应。
无反应时,请更换 Z0 触摸传感器。</remedy>
<img />
</code>
<code id="8D160000">
<disp>XY 机械手异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>想要 XY 机械手动作时却发生了异常。
·伺服异常
·XS 位置异常
( 补充编码 变为单元设定的补充编码。 )</cause>
<remedy>由于想要 XY 机械手动作时却发生了异常,请参考单元错误编码解决。
</remedy>
<img />
</code>
<code id="8D170000">
<disp>贴装工作头异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>想要贴装工作头动作时却发生了异常
可考虑以下的因素
·伺服异常
·Z 轴移动范围异常
·初始动作Z轴高度异常
·吸嘴脱落的异常、吸嘴不正确安装的异
( 补充编码 变为单元设定的补充编码。 )</cause>
<remedy>由于想要 XY 机械手动作时发生了异常,请参考单元错误编码解决。</remedy>
<img />
</code>
<code id="8D180000">
<disp>Z0 传感器无反应</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>推测原因如下。Z0 触摸传感器上有异物 吸嘴折断 Z0 触摸传感器故障(
充编码 ) NXTRZ0 触摸传感器在贴装高度测定之前已经反应。推测原因如下。高度
传感器上有异物。度传感器故障。(补充编码)
</cause>
<remedy>(1)请确认 Z0 触摸传感器上是否有异物。(2)请确认是否存在折断的吸嘴、工作
头是否正常。(3)Z0 触摸传感器的反应不正常时,可以使用模组功能设置的贴装高度传感
器故障时的运用功能,暂时继续生产(仅在校正时使用 Z0 触摸传感器)NXTR:请确认
Z0 触摸传感器上是否有异物。有异物时,请除去异物。没有异物时,请确认 Z0 触摸传感
器的反应。没有反应时,请确认 Z0 触摸传感器的连接或者更换传感器。
</remedy>
<img />
</code>
<code id="8D190000">
<disp>伺服 I/O 异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>访问伺服电路板时发生了异常。( 充编码 为单元中设置的补充编码。(伺服
错误编码) ) NXTRZ0 触摸传感器的 ON/OFF 的监视失败了。推测原因如下。伺服单元
的故障。(补充编码)