MX系列中文说明书 - 第170页

Mx Series Manual 4-4 错误 代 码 信息 内 容 措施 措施方法及 参 考 3360 – 3399 由于 Amp. 的电源供应器未开, 伺服电动机的电源被关闭。 (Fro nt X 轴 ) 请确认 Amp. 的输入电源及 Connector 连接状态 是否正常。请重置 Amp. 后重试,如果问题依然 存在,请更换 Amp. 或向 C/S Engineer 寻求 帮 助。 3400 - 3439 由于线性编码器的缺陷,…

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4 解决问题
4-3
错误 信息 措施 措施方法及
3000
- 3039 伺服电动机的电源处于Off
态。
(Front X轴,Front Y1)
按下Servo On switch,打开Servo后重试。如
果继续发生问题,请根据检查程序进行检查。
3040 未能将轴移动至相应位置
(Set Position)(Front X)
请重试。如果继续发生此问题,请求助C/S en
gineer调整Gain
4-34
3041 - 3077 未能将轴移动至相应位置(Set
Position)(Front Y1)
请重试。如果继续发生此问题,请求助C/S en
gineer调整Gain
4-34
3080 - 3119 指定位置超出了H/W有效范围
(H/W Limit)无法移动。(Front
X)
请减少所需地点的坐标值重试。
3120 - 3159 由于未确认的原因无法移动
轴。(Front X)
请重试。 4-34
3160 – 3199 由于+方向的H/W Limit无法移
动轴。(Front X)
请按照Limit sensor check程序进行检查
3200 – 3239 由于-方向的H/W Limit无法移
动轴。(Front X)
请按照Limit sensor check程序进行检查
3240 - 3279 由于Error Limit,伺服电动机的
电源被关闭。(Front X)
1. 重试后,如果无法启动电动机,请确认DMC
(A)axis1 Amp.Motor Connector连接及a
xis1 Amp.输入电源状态
2. 重试后,如果能够启动电动机,请确认Am
p.输入电压状态是否正常。
4-34
3280 - 3319 由于超负荷,伺服电动机的电
源被关闭。(Front X)
1. 重试后,如果无法启动电动机,请确认
DMC(A)axis1 Amp.Motor Connector
接及axis1 Amp.输入电源状态。
2. 重试后,如果能够启动电动机或问题依然存
在,请求助C/S engineer调整Gain
4-34
3320 – 3359 由于Amp.的缺陷,伺服电动机
的电源被关闭。(Front X)
请确认Amp.的输入电源及Connector连接状态
是否正常。请重置Amp.后重试,如果问题依然
存在,请更换Amp.或向C/S Engineer寻求
助。
4-34
Mx Series
Manual
4-4
错误 信息 措施 措施方法及
3360 – 3399 由于Amp.的电源供应器未开,
伺服电动机的电源被关闭。
(Front X)
请确认Amp.的输入电源及Connector连接状态
是否正常。请重置Amp.后重试,如果问题依然
存在,请更换Amp.或向C/S Engineer寻求
助。
3400 - 3439 由于线性编码器的缺陷,伺服
电动机的电源被关闭。
(Front X)
Servo关闭后,用手一动Linear Motor确认
Linear Scale Read Head
所有区间均可识别Encoder,就是Encode
CableAlarm Line受损。
详细的pin连接图请参考电路图。如果Encoder
无法进入,请求助C/S engineer调整linear
scale read head的间隔。该部分的调整需要注
意,所以应该又C/S engineer进行调整。
4-34
3440 - 3479 由于用户中断(Abort)伺服
机的源被关闭 (Front X
)
关闭Door或复原Emergency key后打开Servo
并重试。
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3480 - 3519 Front X Gantry运行中,Z轴中
的一个以上高度超出了安全范
围。
请确认ZOrigin Offset值。 4-30
4-37
3520 - 3559 ZDMCTarget位置不正
常。请确认DMC
请参考轴分割表,确认相应轴的Motion
Control Board(DMC)
4-30
4-37
3499 - 3506 ZMotion BoardTarget
置不正常。请确认Motion
Board(Z1- Z6)
请确认ZOrigin Offset值。 4-30
4-37
3518 Front Z轴的运行不正常。 请参考轴分割表,确认相应轴的DMC 4-30
4-37
3519 Z轴的运行不正常。 请确认ZOrigin Offset值。请参考轴分割
表,确认相应轴的DMC
4-30
4-37
4000 - 4008 无法初始化Serial Board
(Port1)
1. 请重试,确Connector连接及Board通信
状态。
4-30
4 解决问题
4-5
错误 信息 措施 措施方法及
4001-4008 Board初始化错误。
连续接收到无用的数据。
(Port 0 - Serial Shell)
不可能出现的状况。请忽略继续进行。如果继
续出现,请打开/关闭电源后重新进行检验。如
果依然持续该状况,请求助C/S Engineer
4-30
4009 - 4016 连续接收到无用的数据。
通信不良现象。请确认Connector的连接状态
是否牢固后重新进行检验。如果状况持续,请
更换Board。如果该状况仍经常发生,请对Boa
rd(KVME-080)进行除尘后重试。
如果问题持续出现,在检验电缆后,如果无异
常,请求助C/S Engineer
4-30
4017 未接到ACK
(Port 0 - Serial Shell)
不可能出现的状况。请忽略继续进行。如果继
续出现,请打开/关闭电源后重新进行检验。如
果依然持续该状况,请求助C/S Engineer
4018 - 4024 未接到ACK
请忽略继续进行。如果问题持续,就是线路问
题。请确认Board(KVME-080)端口是否有线路
受损。
4025-4032 未接到STX
(Port 0 - Serial Shell)
不可能出现的状况。请忽略继续进行。如果继
续出现,请打开/关闭电源后重新进行检验。如
果依然持续该状况,请求助C/S Engineer
4033-4040 未接到STX 请确认cableBoard port的连接。如果依然持
续该状况,请求助C/S Engineer
4041 – 4048 未接到DATA 请确认cableBoard port的连接。如果依然持
续该状况,请求助C/S Engineer
4049-4056 未接到LRC
不可能出现的状况。请忽略继续进行。如果继
续出现,请打开/关闭电源后重新进行检验。如
果依然持续该状况,请求助C/S Engineer