SM310 Troubleshooting Guide(Chi, Ver3).pdf - 第111页
SM310 MMI 错误码( Err or Code )和问题解决 1-89 皮带 (belt) 无法正常动作。 校准错误。 [ 对策 ] 以手动方式使基板在入口区段 (Station) 与出口区段 (S tation) 之间移动,检查是否 有卡住的部位。 检查基板宽度设置是否正确,正确地进行设置。 检查停板气缸是否正常动作。 检查工作台是否正常动作。 检查入口传感器或工作传感器是否正常动作。 清除设备上…

Samsung Component Placer SM310 Troubleshooting Guide
1-88
[原因]
气压被切断。
电缆断线或掉落。
传感器异常。
输送装置控制器停机(Down)。
[对策]
检查气压供应是否正常。
如果气压供应正常,在输送装置系统(Transport System)画面以手动方式检查其
动作。
工作台动作正常,但是传感器动作不正常时,检查连接到传感器的电缆。工作
台动作不正常时,检查连接到工作台的电缆或电磁阀。
关闭设备的电源,10 秒后重新驱动。
$1E10 St:%S Error - Edge Fixed error
St:%S 错误 – 边界 Fixer 错误
[参考]
%S:区段(Station)编号。
[原因]
气压被切断。
电缆断线或掉落。
输送装置控制器停机(Down)。
[对策]
检查气压供应是否正常。
如果气压供应正常,在输送装置系统(Transport System)画面以手动方式检查其
动作。
检查连接到边界 Fixer 的电缆或电磁阀.
关闭设备的电源,10 秒后重新驱动。
$1E11 St:%S - Board Jam (in %S), no board have arrive at the St[%S] ENTRY sensor.)
St:%S - 基板卡住(%S),基板没有到达 St[%S] ENTRY 传感器区域。)
[参考]
%S:当前或上一个区段(Station)的编号。
[原因]
轨宽不对。
停板气缸的上升/下降过程中基板卡住。
工作台的上升/下降过程中基板卡住。
入口传感器或工作传感器动作不正常。

SM310 MMI
错误码(
Error Code
)和问题解决
1-89
皮带(belt)无法正常动作。
校准错误。
[对策]
以手动方式使基板在入口区段(Station)与出口区段(Station)之间移动,检查是否
有卡住的部位。
检查基板宽度设置是否正确,正确地进行设置。
检查停板气缸是否正常动作。
检查工作台是否正常动作。
检查入口传感器或工作传感器是否正常动作。
清除设备上所有的板后,在随机执行(Run Random)画面利用回归原点按钮执行
整体回归原点功能。
如果继续出现该错误,重新正确地进行校准。
$1E12 St:%S - Board Jam (%S -> %S), move board on to St[%S] %S sensor.)
St:%S - 基板卡住(%S -> %S),把基板移动到 St[%S] %S 传感器区域。)
[参考]
%S:当前或上一个区段(Station)的编号。
[原因]
轨宽不对。
停板气缸的上升/下降过程中基板卡住。
工作台的上升/下降过程中基板卡住。
入口传感器或工作传感器动作不正常。
皮带(belt)无法正常动作。
校准错误。
[对策]
以手动方式使基板在入口区段(Station)与出口区段(Station)之间移动,检查是否
有卡住的部位。
检查基板宽度设置是否正确,正确地进行设置。
检查停板气缸是否正常动作。
检查工作台是否正常动作。
检查入口传感器或工作传感器是否正常动作。
清除设备上所有的板后,在随机执行(Run Random)画面利用回归原点按钮执行
整体回归原点功能。
如果继续出现该错误,重新正确地进行校准。
$1E13 St:%S - Board Jam (in %S), move board on to St[%S] %S sensor.)
St:%S - 基板卡住(%S),把基板移动到 St[%S] %S 传感器区域。)

Samsung Component Placer SM310 Troubleshooting Guide
1-90
[参考]
%S:当前或上一个区段(Station)的编号。
[原因]
轨宽不对。
停板气缸的上升/下降过程中基板卡住。
工作台的上升/下降过程中基板卡住。
入口传感器或工作传感器动作不正常。
皮带(belt)无法正常动作。
校准错误。
[对策]
以手动方式使基板在入口区段(Station)与出口区段(Station)之间移动,检查是否
有卡住的部位。
检查基板宽度设置是否正确,正确地进行设置。
检查停板气缸是否正常动作。
检查工作台是否正常动作。
检查入口传感器或工作传感器是否正常动作。
清除设备上所有的板后,在随机执行(Run Random)画面利用回归原点按钮执行
整体回归原点功能。
如果继续出现该错误,重新正确地进行校准。
$1E15 St:%S - Board Jam (in %S), remove board out of the machine.)
St:%S - 基板卡住(%S),把基板从设备上取下来。)
[参考]
%S:当前或上一个区段(Station)的编号。
[原因]
轨宽不对。
停板气缸的上升/下降过程中基板卡住。
工作台的上升/下降过程中基板卡住。
入口传感器或工作传感器动作不正常。
皮带(belt)无法正常动作。
校准错误。
[对策]
以手动方式使基板在入口区段(Station)与出口区段(Station)之间移动,检查是否
有卡住的部位。
检查基板宽度设置是否正确,正确地进行设置。
检查停板气缸是否正常动作。
检查工作台是否正常动作。