Fuji errorcode.pdf - 第198页
</code> <code id="8 000190F"> <disp> 吸嘴 装填不正确 异常 </disp> <mc>NXT,AI M</mc> <cause> 对象吸 嘴头在没有装填 吸嘴的情况下 到达 Z 軸搬送高度时,使 用吸嘴落下 传感器 进行无吸嘴状态的确认 。此确认发 生了异常。 PIN 名称 : 吸嘴有无传 感器 P…
</code>
<code id="8000190D">
<disp>内部处理异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>[ 工作头单元 ] 由于系统内发生了不正确的处理而不能够继续处理。
在吸取动作之前,有可能发生了吸取对象的供料器被拆下。
( 补充编码 无 ) </cause>
<remedy>内部处理中发生了异常。
1. 请重新按下开始按钮。
2. 用上述 1 的方法也不能解除异常时,请关闭机器的主电源开关后再重新接通电源。
3. 用上述 1,2 的方法也不能解除异常时,对不起麻烦您获取发生错误时的跟踪数据,与
敝公司 Support 联系。
</remedy>
<img />
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<code id="8000190E">
<disp>吸嘴落下异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>在吸嘴有无确认中检测出吸嘴落下的异常。
・吸嘴有可能落到机器内(电路板上等)。
・有可能吸嘴有无确认传感器的误检测。( 补充编码 在子码中显示吸嘴头号码
0x01~0x18(吸嘴头 A~X) )</cause>
<remedy>请除去落下的吸嘴。
另外,由于吸嘴落下,有可能影响电路板上的元件或锡球。请确认电路板的状态。
・贴装前发生吸嘴落下异常时,对该吸嘴持有的元件进行补件。
・贴装后发生吸嘴落下异常时,不进行补件。</remedy>
<img />
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<code id="8000190F">
<disp>吸嘴装填不正确异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>对象吸嘴头在没有装填吸嘴的情况下到达 Z 軸搬送高度时,使用吸嘴落下传感器
进行无吸嘴状态的确认。此确认发生了异常。
PIN 名称:吸嘴有无传感器
PIN 号码:0x04( 补充编码 下 4 位数:工作头位置 工作头 1=1 工作头 2=2
下 3 位数:吸嘴头号码 吸嘴头 A=1 吸嘴头 H=8
)</cause>
<remedy>吸嘴装填不正确。此吸嘴头装填了不应该装填的吸嘴。
1. 吸嘴装填在吸嘴头上时,请取出吸嘴后进行将吸嘴返回吸嘴更换器。
2. 用上述(1)的方法也不能解决问题时,对不起麻烦您获取发生错误时的跟踪数据,与敝公
司 Support 联系。
尚未对应功能(V0.40 目前)</remedy>
<img />
</code>
<code id="80001910">
<disp>Z轴下降杆异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>Z 轴下降杆位置异常。(补充编码 无)</cause>
<remedy>(1)请参照机械手册,将 Z 轴下降杆恢复正常位置。
(2)如果异常还是反复出现,请更换升降杆(请联系本公司代理店)。
(在拉出模组,打开正面门实施作业时,请避免吸嘴与机器内部的单元发生碰撞,以免撞
坏吸嘴)</remedy>
<img />
</code>
<code id="80001911">
<disp>机械阀动作异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>在 Z 轴的下降端检测在取料、贴装时机械阀是否正常工作。检测结果表明可能由
于机械阀的原点传感器处于 OFF 状态而导致机械阀没有工作。Pin 名称:杆返回确认传感器
(原点位置) Pin 号码:0x09( 补充编码 后 4 位:工作头位置 工作头 1=1 工作头 2=2 后 3 位:
吸嘴杆号码 吸嘴杆 A=1 吸嘴杆 H=8 ) NXTR:机械阀未完成动作。(补充编码)
</cause>
<remedy>请检测机械阀是否有故障。NXTR:请检测对象吸嘴杆的机械阀。
</remedy>
<img />
</code>
<code id="80001912">
<disp>贴装 QR 轴一致确认异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>QR 轴的动作无法在 Z 轴到达贴装下降端之前完成。( 补充编码 吸嘴头号码 1,2
位)
吸嘴头 A:01
吸嘴头 X:24
轴号码(第 3 位)
Q 轴:1
R 轴:2
Q 轴、R 轴:3
轴不明:0
例) 在吸嘴头 C 上 R 轴的动作没有完成时,显示如下。
( 补充编码:00000203 )</cause>