SM310 Troubleshooting Guide(Chi, Ver4).pdf - 第112页
Samsung Component Placer SM310 T ro ubleshooting Guide 1-92 校准错误。 [ 对策 ] 以手动方式使基板在入口区段 (Station) 与出口区段 (S tation) 之间移动,检查是否 有卡住的部位。 检查基板宽 度设置是否正确,正确地进行设 置。 检查停板气 缸是否正常动作。 检查工作台 是否正常动作。 检查入口传 感器或工作传感器是否正常动作 。 …

SM310 MMI
错误码(
Error Code
)和问题解决
1-91
检查入口传感器或工作传感器是否正常动作。
清除设备上所有的板后,在随机执行(Run Random)画面利用回归原点按钮执行
整体回归原点功能。
如果继续出现该错误,重新正确地进行校准。
$1E16 St:%S - Board Jam (%S -> %S), remove the jammed board out off the machine.)
St:%S - 基板卡住(%S -> %S),把基板从设备上取下来。)
[参考]
%S:当前或上一个区段(Station)的编号。
[原因]
轨宽不对。
停板气缸的上升/下降过程中基板卡住。
工作台的上升/下降过程中基板卡住。
入口传感器或工作传感器动作不正常。
皮带(belt)无法正常动作。
校准错误。
[对策]
以手动方式使基板在入口区段(Station)与出口区段(Station)之间移动,检查是否
有卡住的部位。
检查基板宽度设置是否正确,正确地进行设置。
检查停板气缸是否正常动作。
检查工作台是否正常动作。
检查入口传感器或工作传感器是否正常动作。
清除设备上所有的板后,在随机执行(Run Random)画面利用回归原点按钮执行
整体回归原点功能。
如果继续出现该错误,重新正确地进行校准。
$1E17 St:%S - Board Jam (%S -> %S), move board on to St[%S].)
St:%S - 基板卡住(%S -> %S),把基板移动到 St[%S]。)
[参考]
%S
:当前或上一个区段(Station)的编号。
[原因]
轨宽不对。
停板气缸的上升/下降过程中基板卡住。
工作台的上升/下降过程中基板卡住。
入口传感器或工作传感器动作不正常。
皮带(belt)无法正常动作。

Samsung Component Placer SM310 Troubleshooting Guide
1-92
校准错误。
[对策]
以手动方式使基板在入口区段(Station)与出口区段(Station)之间移动,检查是否
有卡住的部位。
检查基板宽度设置是否正确,正确地进行设置。
检查停板气缸是否正常动作。
检查工作台是否正常动作。
检查入口传感器或工作传感器是否正常动作。
清除设备上所有的板后,在随机执行(Run Random)画面利用回归原点按钮执行
整体回归原点功能。
如果继续出现该错误,重新正确地进行校准。
$1E18 St:%S - Board Jam (%S -> %S), move board on to St[%S] WORK sensor.)
St:%S - 基板卡住(%S -> %S),把基板移动到 St[%S]工作传感器区域。)
[参考]
%S:当前或上一个区段(Station)的编号。
[原因]
轨宽不对。
停板气缸的上升/下降过程中基板卡住。
工作台的上升/下降过程中基板卡住。
入口传感器或工作传感器动作不正常。
皮带(belt)无法正常动作。
校准错误。
[对策]
以手动方式使基板在入口区段(Station)与出口区段(Station)之间移动,检查是否
有卡住的部位。.
检查基板宽度设置是否正确,正确地进行设置。
检查停板气缸是否正常动作。
检查工作台是否正常动作。
检查入口传感器或工作传感器是否正常动作。
清除设备上所有的板后,在随机执行(Run Random)画面利用回归原点按钮执行
整体回归原点功能。
如果继续出现该错误,重新正确地进行校准。
$1E19 St:%S - Board Jam (in %S), move board on to St[%S] %S sensor.)
St:%S - 基板卡住(%S),把基板移动到 St[%S] %S 传感器区域。)
[参考]

SM310 MMI
错误码(
Error Code
)和问题解决
1-93
%S:当前或上一个区段(Station)的编号。
[原因]
轨宽不对。
停板气缸的上升/下降过程中基板卡住。
工作台的上升/下降过程中基板卡住。
入口传感器或工作传感器动作不正常。
皮带(belt)无法正常动作。
校准错误。
[对策]
以手动方式使基板在入口区段(Station)与出口区段(Station)之间移动,检查是否
有卡住的部位。
检查基板宽度设置是否正确,正确地进行设置。
检查停板气缸是否正常动作。
检查工作台是否正常动作。
检查入口传感器或工作传感器是否正常动作。
清除设备上所有的板后,在随机执行(Run Random)画面利用回归原点按钮执行
整体回归原点功能。
如果继续出现该错误,重新正确地进行校准。
$1E1A St:%S PPMC Faulted for belt controller.
St:%S 皮带(belt)控制器、PPMC 出错。
[参考]
%S:区段(Station)编号。
[原因]
皮带(belt)初始化失败。
电缆断线或连接器脱落。
[对策]
清除设备上所有的板后,在随机执行(Run Random)画面利用回归原点按钮执行
整体回归原点功能。
关闭设备的电源后,检查功放器与电动机的连接状态,10 秒后重新驱动。
$1E1B St:%S Belt Failure while trying to write to PPMC during a busy state.
St:%S 皮带(belt)动作失败 -在忙(busy)状态对 PPMC 的写(write)操作失败。
[参考]
%S:区段(Station)编号。
[原因]
如果正在驱动时下达驱动命令,就会出现该错误。