(重要)JUKI维修经验.pdf - 第6页
KE2080 与 KE2060 的差异 KE -2070,20 80 與 K E2050,2060 的差異 1. 特點 KE2060 :由 MNL 貼裝頭 4 個吸嘴和 F MLA 高精密 IC 貼裝頭所組成共 5 個吸嘴。 KE2080 :由 LNC60 貼裝頭 6 個吸嘴和高精密 IC 貼裝頭所組成共 7 個 吸嘴,但 R HEAD 無雷射裝置,專 用於 視覺貼片功能,零件高 度測量另加 CD S(COMPONENT DECTOR …

1.新从简单的入手,分析它只是撞向X轴方向没有撞向Y轴方向,重新启动机器反回原点,在手动控制里面
将X轴来回移动,无异常;再将机器预热10分钟,无异常.
2.打开机器下面的机盖,将能看到的接口全部插一次,插XMP板上的线时问题找到了,XMP板卡松动.将
XMP板插紧,拧紧螺丝.重新开机,生产一个多月也没有在出现撞机了.
JUKI2060 小小的维修经验.请分享
在生産的时候有时发生 E600007: Axis Driver:
The disconnection of SynqNet was detected. (There
is a possibility that the motor controller damaged.)
1. 检查 SyngNet 所有连线,没有发现有异常。
2. 检查 XMP Board 和 JGRMB Board,没有发现异常。
3. 分析 E600007 Error Log, 更换 Z2 JHRMB Board
后,故障得到排除。
以上希望能给各位带来好处.
ke2050 小问题分享
昨天一台 KE2050 开机后,回完原点后开始生产时发现中心马达不转了,检查 CARRY PCB,安全板都没有问题,关
机重启后,TABLE 有回不了原点,经过检查各接口发现从 CARRY 到 SYNQ 上的一个接口松动了,重新接好后开机
OK.
JUKI2050 维修小经验
昨日我司一台 2050 一个站位抛料严重,后经检查发现是该站位敲打飞达的顶针不良所至,于是紧了紧排线插口,
故障依旧,将该条飞达顶针与后面的更换,没有想到,故障仍没有解决,后来用表测了下排线,发现有条线有接触不
良的现象,于是顺着排线向下找,.终于发现在转弯处有条线受伤严重,用铬铁加锡包杂好该线后,故障排除
在 2050 下克隆成 2060 的方法
这些天,我们公司仅有一台的 2060 硬盘出现了故障.现将处理方法与大家分享.
星期天早上由于突然停电,我们公司一台 2060 在 UPS 失灵的情况下自动关机.后来开机时出现兰平,上面显示一
联串的数字,后来确定为硬盘故障,由于公司仅有一台 2060.无法在其他机器上 GHOST 过来,没办法,先想把硬盘
接在台式电脑上进行修复,但还是不能修复.后来采用 recovermyfile 软件读出了硬盘上的文件,意外的发现上面有
JUKI2060 的安装软件的备份,于是,就采用了以下的思路对 2060 进行了处理,
首先,准备一个新的硬盘,
2,在一台同操作系统为 NT 的 2050 上对硬盘进行成功 GHOST
3.将 GHOST 的硬盘上的有关 JKUI2050 方面的文件全部给删了,大家在删文件时可千万要悠着点,不要错删或
多删,否则有可能不能成功引寻2060系统,只在将目录为JUKI下面的给咔嚓了就行了,尽量少删,D
B文件尽量保住,以便在安装2060系统后能使用此DB.当然,不小心删了也没多大关系,DB在论坛上
有,下一个安装下也行.
4将JUKI2060的备份系统文件拷到目标硬盘上,
5;将GHOST的盘接在2060上启动到操用系统NT下
6,安装JUKI2060的系统文件,
7.导入机器参数,
8.进入最级用户对2060的各子模块进行升级.
此操作过程中要开关机数次,最后问题解决.呵呵,一个一个字打出来,手都酸了,版主鼓励下.
KE2060 XY 轴移动错误! (分享)
错误信息:XY 轴移动错误!
每次在照 MARK 的时候报错
重起无效.回原点无效.可以正常预热,检查感应器无赃物
并在同一位置报警
用无尘布清洁 XY 线性磁尺后 OK

KE2080 与 KE2060 的差异
KE-2070,2080 與 KE2050,2060 的差異
1.特點
KE2060:由 MNL 貼裝頭 4 個吸嘴和 FMLA 高精密 IC 貼裝頭所組成共 5 個吸嘴。
KE2080:由 LNC60 貼裝頭 6 個吸嘴和高精密 IC 貼裝頭所組成共 7 個吸嘴,但 R HEAD 無雷射裝置,專用於
視覺貼片功能,零件高度測量另加 CDS(COMPONENT DECTOR SENSOR)測量
吸嘴標準配置
吸嘴組
號碼 A B D E F G H
500 — 6 — — — — —
501 — — 6 — — — —
502 6 — 6 3 — — —
503 6 — 3 6 3 6 3
504 - 1 1 3 6 6 3
505 1 1 — 3 3 1 3
506 1 1 — 1 3 1 3
507 1 1 — — 1 1 1
508 1 1 1 1 1 1 1
合計 16 11 17 17 17 16 17
注:ATC 尚可這制的吸嘴個數:KE-2070 為 36 個。KE-2080 為 34+大型 2 個
加裝 USB 的插槽以便於檔案的讀取,光碟機與 FDD 改為選配裝置,主進氣端壓力感知器改為數位式,軌跡球改為
光學滑鼠,HMS 改為標準配備、OCC 可做壞版標記辨視功能,X-Y 軸的馬達與驅動器全面跟更換三菱品牌,
2050CM 使用 TRAY 的方法
请新手勿试,或在你们的工程师的监督下试用!!
2050CM 的 TRAY 功能在出厂时就没开通,有时需要贴装 TRAY 装的 IC 时很是苦恼.没事我就打开 2060 和
2050CM 对着研究,终于找到了代理商所说的没有的功能.
进入 MS 参数→初始设置→机器设计,在弹出的窗口里把 2050C 前面的√去掉.退出保存,你再打开机器设置里的
使用单元看看,TRAY 选项出来了.
自己做 TRAY 底座时注意在最上面加上一层海绵,保护吸嘴和贴装头.(用得上的朋友加分鼓励下,谢谢
ke2050r 生产时报错.e602237 和 E602231.
生产时出现 E602237 和 E602231 错误警报、热机时无发生,后面取料 OK。感到非常郁闷.前面吸料时也不固
定那一道!也不定时发生.(不知各位有否遇到此现象).此报错故障虽然常见.但这样的情况我也是第一次碰到.一
般出现此故障都是不能开机了.这次确是意想不到的发生.而且还费了不少时间.汗!
处理方法以下几点
1、与另一台机对换YL读写头.调整间距.并清洁.反复调整.放宽大小间隙. 故障依旧
2、对换YLDriver 单元,故障依旧.
3、YL、YR、Motor. 对换.
4、最后搞的没法了.只有更换线性磁尺了.问题终于得到解决
KE2050R 在生产中出现 E522000 报错.
KE2050R 在生产中出现 E522000 报错,按 ENTER 键后机器出现蓝屏,于是重新启动机器,但还是不能正常开
机.
解决处理方法:
首先交换机器的 HDD,开机后问题依旧,说明不是机器 HDD 的问题,于是与别机台交换了机器 CPU BOARD
的内存条,(并清洁了插槽和金手指)结果两台机器都能正常启动,估计可能是有地方接触不良造成的,问题解
决.机器生产一切正常.

JUKI 其他机器故障实例及经验
我们提高生产速度的改善,希望对大家有帮助呀.
上个月,老大要求我们对生产线的速度改善提升,我们的生产型号有两个 IC,其余都是 1005 的 CHIP,编辑程序的
时候把 IC 用 2060 的右头生产,由于 CHIP 用 FF05HP(占两个料位)而 IC 用 12MM 的供料器(占 3 个料位),所以
存在一个 8.5MM 的偏差,导致 2060 的 5 个头(4L+1R)不能同时吸取料.因此首先人为的要求 5 个头一起吸取,把
12MM 供料器的供料位置向优化的位置调整,非正常的调偏,导致料位配合在允许的范围内,结果 5 个头同时取料,
效率提升了 7%呢,
JUKI2000系列程序经验贴
在JUKI2000系列的贴片机中,设备的稳定性还算理想.出现问题常常都是操作不当或经验不足所
造成!除了这些,我想很有必要谈一谈程序的制作和效率!
在设备正常的情况下,怎样提高效率是我们工程人员必须思考的问题,针对JUKI2000,我认为有
几点非常重要:
1.认真培训好你的操作员.
在这之中包括他们对设备的操作,技巧的应用,物料的更换等等!例如,很多操作往往是可以使用键盘操
作的,刚开始比较慢,但习惯之后效果非常明显:某站报警(不卷带或过接料带时),这时在没有托盘IC的
情况下完全可以按暂停后把料带搞好马上操作完全补充元件,这样到最后就会再停下来报警;某站本应同时吸
取的没同吸,这时在吸到那一站时马上按停止可以用HOD移动吸取坐标,直到同吸,不用去编程里调;物料
的进位可以根据料带上的进位孔来算(一个孔是4个MM),这样就不会把大飞达的进位搞错而浪费时间处理
了.......
2.做好你的数据库.
在我去过的很多工厂面试(只面试并没去工作,因为这样我觉得我可以知道我哪一方面不足)中,他们的
数据库基本上是不使用的,其实JUKI的数据大有必要使用,即使你是离线编程!因为在转线或者特殊情况
时,你是要在线上调试或做程序的,数据库可以帮你减少三分之二的时间.但我不主张用JUKI原有的数据
库.那太多了,你找都找不来,还不如自己动手.要根据自己的产品做一个最理想的数据库.当然0402 0
805 1206 三极管二极管这是必须要的!另外IC等特殊物料可根据常做产品而定,数据库里的包装
不需要太多,常用就可,太多你找都找不来,哪还会省时间呢?数据库里的东西要最理想化,不要吸嘴,速度
不理想而生产时又改,这样就失去了数据库的意义了!
3.认真做好的生产程序
产品是设备生产出来的,设备是根据人做的程序工作的.可想而知,生产程序事关重要,对于类似JUK
I这些动臂式的设备来讲,效果更为明显可见!个人认为:JUKI在产品坐标定的情况下,选择吸嘴和料站
的排放是一个重点.例如:吸嘴504 505 很多情况下是可以通用的,为何不用一种呢,这样吸嘴交
换的时间不是可以省去了.料站排放,不管你是多用量多放站位还是相同物料相邻摆放,无非就是为了让吸嘴
头同时吸取,每一个来回都能以最短的时间去贴装.说到这,我想谈谈贴片头与站位的关系:JUKI在设置
时就考虑到,吸嘴头和站位包括ATC上吸嘴位置号的坐标是一致的,也就是说,1 3 5 7....或
2 4 6 8...站位上的坐标对应1 2 3 4 吸嘴头上的坐标是一致.知道这个后,站位摆放怎
样可以同吸就明显了.很多12MM以上的大飞达,大家都喜欢一个挨一个的放,我认为在站位够的情况下这
种做法是错误的,因为这样不但不可以同时吸,还会给操作员在装拆飞达时带来麻烦.我们为什么不把它隔一
个站位来放呢,放在1 4 7 10 站位的改成1 5 8 12,这样效果就是两个样了.1和5的站
位可以用1和3号头吸,8和12的可以用2和4号头吸,即同吸又可以给操作员换料带来方便!为什么不做.当
然,还有一个原则就是相同用量(用量多可以多放一个站位)相同的飞达要挨着放,因为飞达不同(例如12
和16)默认的坐标不一致,不一致就不可能同时吸取!另外,元件层的使用有时也是很有必要,有经验的人
往往喜欢用到!如果你的产品板规格理想,你也可以把两大块板做成拼板(就算一块板里有拼板也可以,大不
了当单板做先),中间用胶纸粘着放进机器贴装.....其它常见的就不多说了!
4.分好你的程序,保持每台机的速度平衡
一条线绝大多数不可能就一台机,所以,保持平衡非常重要.在一个程序做好后,怎样去分机呢,这个就
要考虑到机器的速度,状态,安排的物料.一般来说,小的物料在前面的机器贴,大的物料在后面的机器贴(这
个也关系到工艺的问题).小的物料贴装速度快,大的物料相对慢!分好后,不是平衡了就没事了,平衡不等