(重要)JUKI维修经验.pdf - 第6页

KE2080 与 KE2060 的差异 KE -2070,20 80 與 K E2050,2060 的差異 1. 特點 KE2060 :由 MNL 貼裝頭 4 個吸嘴和 F MLA 高精密 IC 貼裝頭所組成共 5 個吸嘴。 KE2080 :由 LNC60 貼裝頭 6 個吸嘴和高精密 IC 貼裝頭所組成共 7 個 吸嘴,但 R HEAD 無雷射裝置,專 用於 視覺貼片功能,零件高 度測量另加 CD S(COMPONENT DECTOR …

100%1 / 26
1.新从简单的入手,分析它只是撞向X轴方向没有撞向Y轴方向,重新启动机器反回原点,在手动控制里面
将X轴来回移动,无异常;再将机器预热10分钟,无异常.
2.打开机器下面的机盖,将能看到的接口全部插一次,插XMP板上的线时问题找到了,XMP板卡松动.
XMP板插紧,拧紧螺丝.重新开机,生产一个多月也没有在出现撞机了.
JUKI2060 小小的维修经验.请分享
在生産的时候有时发生 E600007: Axis Driver:
The disconnection of SynqNet was detected. (There
is a possibility that the motor controller damaged.)
1 检查 SyngNet 所有连线,没有发现有异常。
2 检查 XMP Board JGRMB Board,没有发现异常。
3 分析 E600007 Error Log 更换 Z2 JHRMB Board
后,故障得到排除。
以上希望能给各位带来好处.
ke2050 小问题分享
昨天一台 KE2050 开机,回完原点后开始生产时发现中心马达不转了,检查 CARRY PCB,安全板都没有问题,
机重启后,TABLE 有回不了原点,经过检查各接口发现从 CARRY SYNQ 上的一个接口松动了,重新接好后开机
OK.
JUKI2050 维修小经验
昨日我司一台 2050 一个站位抛料严,后经检查发现是该站位敲打飞达的顶针不良所至,是紧了紧排线插口,
故障依旧,将该条飞达顶针与后面的更换,没有想到,故障仍没有解决,来用表测了下排线,现有条线有接触不
良的现象,于是顺着排线向下找,.终于发现在转弯处有条线受伤严重,铬铁加锡包杂好该线后,故障排除
2050 下克隆成 2060 的方法
这些天,我们公司仅有一台的 2060 硬盘出现了故.现将处理方法与大家分享.
星期天早上由于突然停,我们公司一台 2060 UPS 失灵的情况下自动关机.后来开机时出现兰平,上面显示一
联串的数字,后来确定为硬盘故障,于公司仅有一台 2060.无法在其他机器上 GHOST 过来,没办法,先想把硬盘
接在台式电脑上进行修,但还是不能修复.后来采用 recovermyfile 件读出了硬盘上的文件,意外的发现上面有
JUKI2060 的安装软件的备份,于是,就采用了以下的思路对 2060 进行了处理,
首先,准备一个新的硬,
2,在一台同操作系统为 NT 2050 上对硬盘进行成功 GHOST
3. GHOST 的硬盘上的有关 JKUI2050 方面的文件全部给删了,大家在删文件时可千万要悠着点,不要错删或
多删,否则有可能不能成功引寻2060系统,只在将目录为JUKI下面的给咔嚓了就行了,尽量少删,D
B文件尽量保住,以便在安装2060系统后能使用此DB.当然,不小心删了也没多大关系,DB在论坛上
有,下一个安装下也行
4将JUKI2060的备份系统文件拷到目标硬盘上,
5;将GHOST的盘接在2060上启动到操用系统NT下
6,安装JUKI2060的系统文件,
7.导入机器参数,
8.进入最级用户对2060的各子模块进行升级.
此操作过程中要开关机数次,最后问题解决.呵呵,一个一个字打出来,手都酸了,版主鼓励下.
KE2060 XY 轴移动错误! (分享)
错误信息:XY 轴移动错误!
每次在照 MARK 的时候报错
重起无效.回原点无效.可以正常预热,检查感应器无赃物
并在同一位置报警
用无尘布清洁 XY 线性磁尺后 OK
KE2080 KE2060 的差异
KE-2070,2080 KE2050,2060 的差異
1.特點
KE2060:由 MNL 貼裝頭 4 個吸嘴和 FMLA 高精密 IC 貼裝頭所組成共 5 個吸嘴。
KE2080:由 LNC60 貼裝頭 6 個吸嘴和高精密 IC 貼裝頭所組成共 7 吸嘴,但 R HEAD 無雷射裝置,專用於
視覺貼片功能,零件高度測量另加 CDS(COMPONENT DECTOR SENSOR)測量
吸嘴標準配置
吸嘴組
號碼 A B D E F G H
500 6
501 6
502 6 6 3
503 6 3 6 3 6 3
504 - 1 1 3 6 6 3
505 1 1 3 3 1 3
506 1 1 1 3 1 3
507 1 1 1 1 1
508 1 1 1 1 1 1 1
合計 16 11 17 17 17 16 17
注:ATC 尚可這制的吸嘴個數:KE-2070 36 個。KE-2080 34大型 2
加裝 USB 的插槽以便於檔案的讀取,光碟機與 FDD 改為選配裝置,進氣端壓力感知器改為數位式,軌跡球改為
光學滑鼠,HMS 改為標準配備、OCC 可做壞版標記辨視功能,X-Y 軸的馬達與驅動器全面跟更換三菱品牌,
2050CM 使用 TRAY 的方法
请新手勿试,或在你们的工程师的监督下试用!!
2050CM TRAY 功能在出厂时就没开通,有时需要贴 TRAY 装的 IC 时很是苦恼.没事我就打开 2060
2050CM 对着研究,终于找到了代理商所说的没有的功.
进入 MS 参数初始设置机器设计,在弹出的窗口里把 2050C 前面的去掉.退出保存,你再打开机器设置里的
使用单元看看,TRAY 选项出来了.
自己做 TRAY 底座时注意在最上面加上一层海绵,保护吸嘴和贴装头.(用得上的朋友加分鼓励下,谢谢
ke2050r 产时报错.e602237 E602231.
生产时出现 E602237 E602231 错误警报、热机时无发生,后面取料 OK。感到非常郁闷.前面吸料时也不固
定那一道!也不定时发.(不知各位有否遇到此现象).此报错故障虽然常见.但这样的情况我也是第一次碰到.
般出现此故障都是不能开机了.这次确是意想不到的发生.而且还费了不少时间.!
处理方法以下几点
1、与另一台机对换YL读写头.整间距.并清洁.反复调整.放宽大小间隙. 故障依旧
2、对换YLDriver 单元,故障依旧.
3YLYRMotor. 对换.
4、最后搞的没法了.只有更换线性磁尺了.问题终于得到解决
KE2050R 在生产中出现 E522000 报错.
KE2050R 在生产中出现 E522000 报错, ENTER 键后机器出现蓝屏,于是重新启动机器,但还是不能正常
.
解决处理方法:
首先交换机器的 HDD,机后问题依旧,说明不是机器 HDD 的问题,于是与别机台交换了机器 CPU BOARD
的内存条,(并清了插和金)结果台机都能正启动,能是地方接触良造,问题解
.机器生产一切正常.
JUKI 其他机器故障实例及经验
我们提高生产速度的改善,希望对大家有帮助呀.
上个月,老大要求我们对生产线的速度改善提,我们的生产型号有两个 IC,其余都是 1005 CHIP,编辑程序的
时候把 IC 2060 的右头生,由于 CHIP FF05HP(占两个料位) IC 12MM 的供料器( 3 个料位),所以
存在一个 8.5MM 的偏差,导致 2060 5 个头(4L+1R)不能同时吸取料.因此首先人为的要求 5 个头一起吸取,
12MM 供料器的供料位置向优化的位置调整,非正常的调偏,导致料位配合在允许的范围内,结果 5 个头同时取料,
效率提升了 7%,
JUKI2000系列程序经验贴
在JUKI2000系列的贴片机中,设备的稳定性还算理想.出现问题常常都是操作不当或经验不足所
造成!除了这些,我想很有必要谈一谈程序的制作和效率!
在设备正常的情况下,怎样提高效率是我们工程人员必须思考的问题,针对JUKI2000,我认为有
几点非常重要:
1.认真培训好你的操作员.
在这之中包括他们对设备的操作,技巧的应用,物料的更换等等!例如,很多操作往往是可以使用键盘操
作的,刚开始比较慢,但习惯之后效果非常明显:某站报警(不卷带或过接料带时),这时在没有托盘IC的
情况下完全可以按暂停后把料带搞好马上操作完全补充元件,这样到最后就会再停下来报警;某站本应同时吸
取的没同吸,这时在吸到那一站时马上按停止可以用HOD移动吸取坐标,直到同吸,不用去编程里调;物料
的进位可以根据料带上的进位孔来算(一个孔是4个MM),这样就不会把大飞达的进位搞错而浪费时间处理
了.......
2.做好你的数据库.
在我去过的很多工厂面试(只面试并没去工作,因为这样我觉得我可以知道我哪一方面不足)中,他们的
数据库基本上是不使用的,其实JUKI的数据大有必要使用,即使你是离线编程!因为在转线或者特殊情况
时,你是要在线上调试或做程序的,数据库可以帮你减少三分之二的时间.但我不主张用JUKI原有的数据
库.那太多了,你找都找不来,还不如自己动手.要根据自己的产品做一个最理想的数据库.当然0402
805 1206 极管二极管这是必须要的!另外IC等特殊物料可根据常做产品而定,数据库里的包装
不需要太多,常用就可,太多你找都找不来,哪还会省时间呢?数据库里的东西要最理想化,不要吸嘴,速度
不理想而生产时又改,这样就失去了数据库的意义了!
3.认真做好的生产程序
产品是设备生产出来的,设备是根据人做的程序工作的.可想而知,生产程序事关重要,对于类似JUK
I这些动臂式的设备来讲,效果更为明显可见!个人认为:JUKI在产品坐标定的情况下,选择吸嘴和料站
的排放是一个重点.例如:吸嘴504 505 多情况下是可以通用的,为何不用一种呢,这样吸嘴交
换的时间不是可以省去了.料站排放,不管你是多用量多放站位还是相同物料相邻摆放,无非就是为了让吸嘴
头同时吸取,每一个来回都能以最短的时间去贴装.说到这,我想谈谈贴片头与站位的关系:JUKI在设置
时就考虑到,吸嘴头和站位包括ATC上吸嘴位置号的坐标是一致的,也就是说,1 7....或
8...站位上的坐标对应1 吸嘴头上的坐标是一致.知道这个后,站位摆放怎
样可以同吸就明显了.很多12MM以上的大飞达,大家都喜欢一个挨一个的放,我认为在站位够的情况下这
种做法是错误的,因为这样不但不可以同时吸,还会给操作员在装拆飞达时带来麻烦.我们为什么不把它隔一
个站位来放呢,放在1 10 站位的改成1 12,这样效果就是两个样了.1和5的站
位可以用1和3号头吸8和12的可以用2和4号头吸,即同吸又可以给操作员换料带来方便!为什么不做.
然,还有一个原则就是相同用量(用量多可以多放一个站位)相同的飞达要挨着放,因为飞达不同(例如12
和16)默认的坐标不一致,不一致就不可能同时吸取!另外,元件层的使用有时也是很有必要,有经验的人
往往喜欢用到!如果你的产品板规格理想,你也可以把两大块板做成拼板(就算一块板里有拼板也可以,大不
了当单板做先),中间用胶纸粘着放进机器贴装.....其它常见的就不多说了
4.分好你的程序,保持每台机的速度平衡
一条线绝大多数不可能就一台机,所以,保持平衡非常重要.在一个程序做好后,怎样去分机呢,这个就
要考虑到机器的速度,状态安排的物料.一般来说,小的物料在前面的机器贴,大的物料在后面的机器贴(这
个也关系到工艺的问题).小的物料贴装速度快,大的物料相对慢!分好后,不是平衡了就没事了,平衡不等