(重要)JUKI维修经验.pdf - 第8页
于是最快的速度,要考 虑到每一台机是不是 最理想化了,是不是 再改改站位,把多 用量的多增加一两个站 位, 这样是不是还可以更快 , 不要因为麻 烦而不想去做, 那样是我们工作的 失职! 如果 因为生产急而不能马上 更改, 通常可以到别的机器或 生产完一个批量后再 做更改,这种也是比 较理想的做法! 5.对于现场管理 来说,提前准备也是 一个重点. 提前装料,提前调 试钢网,准备程序等 等.! juki 机生产中出现反件 现象的分析 贴…

JUKI 其他机器故障实例及经验
我们提高生产速度的改善,希望对大家有帮助呀.
上个月,老大要求我们对生产线的速度改善提升,我们的生产型号有两个 IC,其余都是 1005 的 CHIP,编辑程序的
时候把 IC 用 2060 的右头生产,由于 CHIP 用 FF05HP(占两个料位)而 IC 用 12MM 的供料器(占 3 个料位),所以
存在一个 8.5MM 的偏差,导致 2060 的 5 个头(4L+1R)不能同时吸取料.因此首先人为的要求 5 个头一起吸取,把
12MM 供料器的供料位置向优化的位置调整,非正常的调偏,导致料位配合在允许的范围内,结果 5 个头同时取料,
效率提升了 7%呢,
JUKI2000系列程序经验贴
在JUKI2000系列的贴片机中,设备的稳定性还算理想.出现问题常常都是操作不当或经验不足所
造成!除了这些,我想很有必要谈一谈程序的制作和效率!
在设备正常的情况下,怎样提高效率是我们工程人员必须思考的问题,针对JUKI2000,我认为有
几点非常重要:
1.认真培训好你的操作员.
在这之中包括他们对设备的操作,技巧的应用,物料的更换等等!例如,很多操作往往是可以使用键盘操
作的,刚开始比较慢,但习惯之后效果非常明显:某站报警(不卷带或过接料带时),这时在没有托盘IC的
情况下完全可以按暂停后把料带搞好马上操作完全补充元件,这样到最后就会再停下来报警;某站本应同时吸
取的没同吸,这时在吸到那一站时马上按停止可以用HOD移动吸取坐标,直到同吸,不用去编程里调;物料
的进位可以根据料带上的进位孔来算(一个孔是4个MM),这样就不会把大飞达的进位搞错而浪费时间处理
了.......
2.做好你的数据库.
在我去过的很多工厂面试(只面试并没去工作,因为这样我觉得我可以知道我哪一方面不足)中,他们的
数据库基本上是不使用的,其实JUKI的数据大有必要使用,即使你是离线编程!因为在转线或者特殊情况
时,你是要在线上调试或做程序的,数据库可以帮你减少三分之二的时间.但我不主张用JUKI原有的数据
库.那太多了,你找都找不来,还不如自己动手.要根据自己的产品做一个最理想的数据库.当然0402 0
805 1206 三极管二极管这是必须要的!另外IC等特殊物料可根据常做产品而定,数据库里的包装
不需要太多,常用就可,太多你找都找不来,哪还会省时间呢?数据库里的东西要最理想化,不要吸嘴,速度
不理想而生产时又改,这样就失去了数据库的意义了!
3.认真做好的生产程序
产品是设备生产出来的,设备是根据人做的程序工作的.可想而知,生产程序事关重要,对于类似JUK
I这些动臂式的设备来讲,效果更为明显可见!个人认为:JUKI在产品坐标定的情况下,选择吸嘴和料站
的排放是一个重点.例如:吸嘴504 505 很多情况下是可以通用的,为何不用一种呢,这样吸嘴交
换的时间不是可以省去了.料站排放,不管你是多用量多放站位还是相同物料相邻摆放,无非就是为了让吸嘴
头同时吸取,每一个来回都能以最短的时间去贴装.说到这,我想谈谈贴片头与站位的关系:JUKI在设置
时就考虑到,吸嘴头和站位包括ATC上吸嘴位置号的坐标是一致的,也就是说,1 3 5 7....或
2 4 6 8...站位上的坐标对应1 2 3 4 吸嘴头上的坐标是一致.知道这个后,站位摆放怎
样可以同吸就明显了.很多12MM以上的大飞达,大家都喜欢一个挨一个的放,我认为在站位够的情况下这
种做法是错误的,因为这样不但不可以同时吸,还会给操作员在装拆飞达时带来麻烦.我们为什么不把它隔一
个站位来放呢,放在1 4 7 10 站位的改成1 5 8 12,这样效果就是两个样了.1和5的站
位可以用1和3号头吸,8和12的可以用2和4号头吸,即同吸又可以给操作员换料带来方便!为什么不做.当
然,还有一个原则就是相同用量(用量多可以多放一个站位)相同的飞达要挨着放,因为飞达不同(例如12
和16)默认的坐标不一致,不一致就不可能同时吸取!另外,元件层的使用有时也是很有必要,有经验的人
往往喜欢用到!如果你的产品板规格理想,你也可以把两大块板做成拼板(就算一块板里有拼板也可以,大不
了当单板做先),中间用胶纸粘着放进机器贴装.....其它常见的就不多说了!
4.分好你的程序,保持每台机的速度平衡
一条线绝大多数不可能就一台机,所以,保持平衡非常重要.在一个程序做好后,怎样去分机呢,这个就
要考虑到机器的速度,状态,安排的物料.一般来说,小的物料在前面的机器贴,大的物料在后面的机器贴(这
个也关系到工艺的问题).小的物料贴装速度快,大的物料相对慢!分好后,不是平衡了就没事了,平衡不等

于是最快的速度,要考虑到每一台机是不是最理想化了,是不是再改改站位,把多用量的多增加一两个站位,
这样是不是还可以更快,不要因为麻烦而不想去做,那样是我们工作的失职!如果因为生产急而不能马上更改,
通常可以到别的机器或生产完一个批量后再做更改,这种也是比较理想的做法!
5.对于现场管理来说,提前准备也是一个重点.
提前装料,提前调试钢网,准备程序等等.!
juki 机生产中出现反件现象的分析
贴片为红胶板,机器为 KE-730
点胶-贴片-目检
发现很多电阻肚皮朝上(即反件)。
检测 FEEDER 有无静电在供料过程中对元件产生影响。
更换供料器,问题依然存在。
继续观察发现始终为 L 头贴片的电阻有反件现象(问题找到)。
停机检查气路、正常。
检查吸嘴,发现问题:吸嘴内有少量红胶堵塞影响真空压力。
拆开吸嘴用酒精清洗后,问题排出。
JUKI 程序优化出错的原因
今天,程序员找我说程序优化不了,在优化过程中出现:E7000:Failed in machine optimizatiom.
程序被强行退出,由于 Hedmain.exe 产生错误,程序需重启。
检查优化程序发现优化选项里的 Machine option 的 order placement form smallest to largest nozzle size 被
打勾了。去掉此选项,就OK了。
再补充一个,要根据PCB板的不同,注意优化选项选择PWB或CIRCUIT。
FX-1 修机经验分享
FX-1 开机生产时 PCB 到 STOP SENSOR 位置报 TABLE 上升异常,检查 TABLE 原点感应器,在手动控制里面做
TABLE 上下动作无异常,开机故障依旧,与另外一台更换 Z,T 驱动器开机 OK,希望遇到类似问题的兄弟有用.
吸嘴安装姿势错误
新购的 Fx-1r 贴片机运行 2 个月后 L3 头出现吸嘴安装姿势错误,将 L3 头的 BALL SPLINE 和 L4 头交换后运行
就正常了,时隔半年后 L4 头又出现吸嘴安装姿势错误,更换 L4 头的 BALL SPLINE 后问题也就解决了,原因
应该是轴套松引起,不希望下次在出现问题。
FX-1 修机经验分享(传送)
FX-1 生产完一块 PCB 后从传送到 C.OUT2 与 OUT 位置处报警(每生产一块都报警),检查感应器没有问题,检查
机器设置没有问题,PCB 是很标准的,没有孔的.在手动控制里面检查各 SENSOR 状态发现 C.OUT SENSOR 在
点亮和没有点亮的情况下没有变化,当时没有备品,只有把 STOP SENSOR 与 C.OUT SENSOR 对换,对换后开机
生产时发现 PCB 没有传到 STOP PIN 位置 table 就开始上升,进到机器控制参数把中心马达的传送速度从 400
改到 600 后开机生产 OK(如果不是第一台机这个参数千万别改,会把元件撞飞的哦)
关于 5V 电源的一例故障与君分享
[]故障现象:KE750 开机很久才有显示,并且在出现归零画面时经常重启
1,更换 I/O 卡,A/C 伺服卡,和 SUB CPU 卡,都无效.
2,换硬盘重装系统也没改善.
3,在无计可施的情况下去量 BACK BOARD 的各电压,发现 5V 只有 4.95V,试着调到 5.15V 后关机重启动,没想
OK 啦.电压问题值得重视啊!
关于物料来料不良(破损)险些误认为机器造成.附图片.
生产中.经后工程反馈有物料破损.要求原因调查.当时感到很郁闷.JUKI 机咋会破损物料呢?吸嘴是弹簧伸缩型的.
贴装.吸取值都是默认.也没在那里碰撞过.且为 CHIP 料.更不可能.会不会是来料问题?当时想?因有其它案例.R

电阻来料反面发生.于是安排人员进行确认检查.看着一盘盘密密麻麻的料.犹如大海捞针一般...经过他们一番努
力.奇迹出现了.找到了一颗.接二连三的找出.且数目不小.最终判定那一批生产曰期的料有问题.问题总算解决了.
发生问题时应以多方面考滤.刚开始搞品质的人硬是不信.就认定是机器问题.也不用跟他们扳嘴皮子.用事实证
明给他看.不要还未调查就认同他的说法.(一台二台)很正常.随便写个对策就说是机器什么什么问题就完
事了.那样很不负责的做法.以上(个人观点).欢迎大家留下宝贵意见.
拼板在没有 BAD MARK 的情况下,如何跳过 BAD 小板?
如果是非矩阵拼板,那就去掉此 BAD 小板的原点坐标。如是矩阵先把程序中 PWB CONFIGURATION 选取
NON-MARTIX CIRCUIT,最后把 CKT。LYT 的坐标核对一下,再去掉 BAD 小板的坐标就 OK 了。
在前面我也讲过,这方法可用在改 PCB 板的进板方向。有空大家可以试试。
小菜鸟的 JUKI 调机的经历与大家分享 1
近期能回忆起的调机经历与大家分享(1):
1、KE2010:E102010 ; 原点回归时左 OCC 识别不过 CAL 的 mark 点;
从事检查动作:1、清洁 OCC 及 CAL; 2、插拔了 IMG CPU 及旁边的 IPX3 基板; 3、与其它线体对调了
IMP CPU 基板,OK。
2、KE2060 HMS 无示数及教示报错的处理:
发现 HMS 上端的线比较虚,重接各接头,OK。但随后的教示时找不到 CAL 的 1'st mark,无法完成教示。
遂将 HMS 镭射照在 CAL 时的 Z 值 X 抄下,再将 MSP 中的 HMS offset 中的装配位置的原有数值的基础上减去
X 值即可。此时再照 CAL,Z 值显示为 0。
3、想把一根已断开的电磁阀开关的 DC 线接好,想把其中一头的线皮剥掉一些,以为可以不用关机,用偏口钳剪该
线头的时候发现产生电火花,设备重启. 重启后所幸发现对设备没有造成伤害.今后任何接线时一定要关机.
哈哈。
4、KE750: E159119; 硬件错误:调整 DC 5V 电源后 OK。
5、KE2010:E620015&E603112;帮助提示:插座及线头 NG。从事动作如下: 1、重新插拔各线 2、互换 Z,
T 驱动器 3、分别互换了编码线的前后两段 4、检查了 4 个头的皮带张力 5、将 XMP 板 8 个插座拔下重插 6、
用电表测量各马达阻值,最后发现 1 头马达阻值 NG。原来 2010 从机器配置中将某一头跳掉是无效的。
JUKI一个非常实用的经验
此方法希望能对错料的朋友有点邦助,当然,更希望大家都用不上,
大家在错料后,尤其是用量特别多且装有几只飞达的原件感到特别烦恼,如果是电阻还好确认错料的位号,但
是如果电容错料后,大家如何确认是哪个位号打错了呢,是采用取下该原件测量容值?
当然我们可以采用更简单的方法来确认到底是哪个位打错了原件,在JUKI的程序编辑里面,有个打印功能,
我们可以选择将贴装数据另保存为TXT文件,然后用写字板打开此文件,你就会发现,在各个位号后面都有
该原件的坐标,贴装头号,呵呵,我们可以记下错料贴装所对应的头号,就可以一目了然的找到到底是哪个位
号贴错了料,是不是方便多了.
生产中机器报警 E602537 的处理方法
生产中出现 E602537 故障报错.故障显示 YR 轴错误:马达编码器异常(可能马达损坏)
原因:线性磁尺和旋转编码器的相差为 1/4 圈以上.
?可能马达损坏.
?可能线性磁尺异常
回原点只能回一半。观察 Y 轴马达回原点时无异响,判定马达未损坏;观察 Y 轴马达皮带未损坏;SAFETY 基
板上指示灯报警 YR;检查 Y 轴马达电源卡正常,更换控制卡,正常;用万用表量控制卡到读写头的线,正常;
YL 和 YR 读写头接口对换,还是报警 YR 轴错误。找来名片校电磁标尺和读写头间隙(0.35MM+-0.1MM),
读写头与后通道 Y 的间隙(0.5+-0.1MM)-用两张名片。无效。检查磁尺,在接近 0 坐标的一段有轻微磨损,
不认真看不出来~判定磁尺损坏。联系代理更换磁尺后 OK!