(重要)JUKI维修经验.pdf - 第8页

于是最快的速度,要考 虑到每一台机是不是 最理想化了,是不是 再改改站位,把多 用量的多增加一两个站 位, 这样是不是还可以更快 , 不要因为麻 烦而不想去做, 那样是我们工作的 失职! 如果 因为生产急而不能马上 更改, 通常可以到别的机器或 生产完一个批量后再 做更改,这种也是比 较理想的做法! 5.对于现场管理 来说,提前准备也是 一个重点. 提前装料,提前调 试钢网,准备程序等 等.! juki 机生产中出现反件 现象的分析 贴…

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JUKI 其他机器故障实例及经验
我们提高生产速度的改善,希望对大家有帮助呀.
上个月,老大要求我们对生产线的速度改善提,我们的生产型号有两个 IC,其余都是 1005 CHIP,编辑程序的
时候把 IC 2060 的右头生,由于 CHIP FF05HP(占两个料位) IC 12MM 的供料器( 3 个料位),所以
存在一个 8.5MM 的偏差,导致 2060 5 个头(4L+1R)不能同时吸取料.因此首先人为的要求 5 个头一起吸取,
12MM 供料器的供料位置向优化的位置调整,非正常的调偏,导致料位配合在允许的范围内,结果 5 个头同时取料,
效率提升了 7%,
JUKI2000系列程序经验贴
在JUKI2000系列的贴片机中,设备的稳定性还算理想.出现问题常常都是操作不当或经验不足所
造成!除了这些,我想很有必要谈一谈程序的制作和效率!
在设备正常的情况下,怎样提高效率是我们工程人员必须思考的问题,针对JUKI2000,我认为有
几点非常重要:
1.认真培训好你的操作员.
在这之中包括他们对设备的操作,技巧的应用,物料的更换等等!例如,很多操作往往是可以使用键盘操
作的,刚开始比较慢,但习惯之后效果非常明显:某站报警(不卷带或过接料带时),这时在没有托盘IC的
情况下完全可以按暂停后把料带搞好马上操作完全补充元件,这样到最后就会再停下来报警;某站本应同时吸
取的没同吸,这时在吸到那一站时马上按停止可以用HOD移动吸取坐标,直到同吸,不用去编程里调;物料
的进位可以根据料带上的进位孔来算(一个孔是4个MM),这样就不会把大飞达的进位搞错而浪费时间处理
了.......
2.做好你的数据库.
在我去过的很多工厂面试(只面试并没去工作,因为这样我觉得我可以知道我哪一方面不足)中,他们的
数据库基本上是不使用的,其实JUKI的数据大有必要使用,即使你是离线编程!因为在转线或者特殊情况
时,你是要在线上调试或做程序的,数据库可以帮你减少三分之二的时间.但我不主张用JUKI原有的数据
库.那太多了,你找都找不来,还不如自己动手.要根据自己的产品做一个最理想的数据库.当然0402
805 1206 极管二极管这是必须要的!另外IC等特殊物料可根据常做产品而定,数据库里的包装
不需要太多,常用就可,太多你找都找不来,哪还会省时间呢?数据库里的东西要最理想化,不要吸嘴,速度
不理想而生产时又改,这样就失去了数据库的意义了!
3.认真做好的生产程序
产品是设备生产出来的,设备是根据人做的程序工作的.可想而知,生产程序事关重要,对于类似JUK
I这些动臂式的设备来讲,效果更为明显可见!个人认为:JUKI在产品坐标定的情况下,选择吸嘴和料站
的排放是一个重点.例如:吸嘴504 505 多情况下是可以通用的,为何不用一种呢,这样吸嘴交
换的时间不是可以省去了.料站排放,不管你是多用量多放站位还是相同物料相邻摆放,无非就是为了让吸嘴
头同时吸取,每一个来回都能以最短的时间去贴装.说到这,我想谈谈贴片头与站位的关系:JUKI在设置
时就考虑到,吸嘴头和站位包括ATC上吸嘴位置号的坐标是一致的,也就是说,1 7....或
8...站位上的坐标对应1 吸嘴头上的坐标是一致.知道这个后,站位摆放怎
样可以同吸就明显了.很多12MM以上的大飞达,大家都喜欢一个挨一个的放,我认为在站位够的情况下这
种做法是错误的,因为这样不但不可以同时吸,还会给操作员在装拆飞达时带来麻烦.我们为什么不把它隔一
个站位来放呢,放在1 10 站位的改成1 12,这样效果就是两个样了.1和5的站
位可以用1和3号头吸8和12的可以用2和4号头吸,即同吸又可以给操作员换料带来方便!为什么不做.
然,还有一个原则就是相同用量(用量多可以多放一个站位)相同的飞达要挨着放,因为飞达不同(例如12
和16)默认的坐标不一致,不一致就不可能同时吸取!另外,元件层的使用有时也是很有必要,有经验的人
往往喜欢用到!如果你的产品板规格理想,你也可以把两大块板做成拼板(就算一块板里有拼板也可以,大不
了当单板做先),中间用胶纸粘着放进机器贴装.....其它常见的就不多说了
4.分好你的程序,保持每台机的速度平衡
一条线绝大多数不可能就一台机,所以,保持平衡非常重要.在一个程序做好后,怎样去分机呢,这个就
要考虑到机器的速度,状态安排的物料.一般来说,小的物料在前面的机器贴,大的物料在后面的机器贴(这
个也关系到工艺的问题).小的物料贴装速度快,大的物料相对慢!分好后,不是平衡了就没事了,平衡不等
于是最快的速度,要考虑到每一台机是不是最理想化了,是不是再改改站位,把多用量的多增加一两个站位,
这样是不是还可以更快不要因为麻烦而不想去做,那样是我们工作的失职!如果因为生产急而不能马上更改,
通常可以到别的机器或生产完一个批量后再做更改,这种也是比较理想的做法!
5.对于现场管理来说,提前准备也是一个重点.
提前装料,提前调试钢网,准备程序等等.!
juki 机生产中出现反件现象的分析
贴片为红胶板,机器为 KE-730
点胶-贴片-目检
发现很多电阻肚皮朝上(即反件)。
检测 FEEDER 有无静电在供料过程中对元件产生影响
更换供料器,问题依然存在。
继续观察发现始终为 L 头贴片的电阻有反件现象(问题找到)。
停机检查气路、正常。
检查吸嘴,发现问题:吸嘴内有少量红胶堵塞影响真空压力。
拆开吸嘴用酒精清洗后,问题排出。
JUKI 序优化出错的原因
今天,程序员找我说程序优化不了,在优化过程中出现:E7000Failed in machine optimizatiom.
程序被强行退出,由于 Hedmain.exe 产生错误,程序需重启。
检查优化程序发现优化选项里的 Machine option order placement form smallest to largest nozzle size
打勾了。去掉此选项,就OK了。
再补充一个,要根据PCB板的不同,注意优化选项选择PWB或CIRCUIT
FX-1 修机经验分享
FX-1 开机生产时 PCB STOP SENSOR 位置报 TABLE 上升异,检查 TABLE 原点感应,在手动控制里面
TABLE 上下动作无异常,机故障依旧,与另外一台更换 Z,T 驱动器开机 OK,望遇到类似问题的兄弟有用.
吸嘴安装姿势错误
新购的 Fx-1r 贴片机运行 2 个月后 L3 头出现吸嘴安装姿势错误, L3 头的 BALL SPLINE L4 头交换后运行
就正常了,时隔半年后 L4 头又出现吸嘴安装姿势错误,更换 L4 头的 BALL SPLINE 后问题也就解决了,原
应该是轴套松引起,不希望下次在出现问题
FX-1 修机经验分享(传送)
FX-1 生产完一块 PCB 后从传送到 C.OUT2 OUT 位置处报警(每生产一块都报警),检查感应器没有问题,检查
机器设置没有问题,PCB 很标准的,没有孔的.在手动控制里面检查各 SENSOR 状态发现 C.OUT SENSOR
点亮和没有点亮的情况下没有变化,当时没有备品,只有 STOP SENSOR C.OUT SENSOR 对换,对换后开
生产时发现 PCB 没有传到 STOP PIN 位置 table 就开始上升,进到机器控制参数把中心马达的传送速度从 400
改到 600 后开机生产 OK(如果不是第一台机这个参数千万别改,会把元件撞飞的哦)
关于 5V 电源的一例故障与君分享
[]故障现象:KE750 机很久才有显示,并且在出现归零画面时经常重启
1,更换 I/O ,A/C 伺服卡, SUB CPU ,都无效.
2,换硬盘重装系统也没改善.
3,在无计可施的情况下去量 BACK BOARD 的各电压,发现 5V 只有 4.95V,试着调 5.15V 后关机重启动,没想
OK .电压问题值得重视啊!
关于物料来料不良(破损)险些误认为机器造成.附图片.
生产中.经后工程反馈有物料破损.求原因调查.当时感到很郁闷.JUKI 机咋会破损物料呢?吸嘴是弹簧伸缩型.
贴装.吸取值都是默认.也没在那里碰撞过.且为 CHIP .更不可能.会不会是来料问题?当时想?因有其它案例.R
电阻来料反面发生.是安排人员进行确认检.看着一盘盘密密麻麻的料.犹如大海捞针一般...经过他们一番努
.奇迹出现了.找到了一颗.接二连三的找出.且数目不小.最终判定那一批生产曰期的料有问题.问题总算解决了.
发生问题时应以多方面考滤.刚开始搞品质的人硬是不信.就认定是机器问题.也不用跟他们扳嘴皮子.用事实证
明给他看.不要还未调查就认同他的说法.(一台二台)很正常.随便写个对策就说是机器什么什么问题就完
事了.那样很不负责的做法.以上(个人观点).欢迎大家留下宝贵意见.
拼板在没有 BAD MARK 的情况下,如何跳过 BAD 小板?
如果是非矩阵拼板,那就去掉此 BAD 小板的原点坐标。如是矩阵先把程序中 PWB CONFIGURATION 选取
NON-MARTIX CIRCUIT,最后把 CKTLYT 的坐标核对一下,再去 BAD 小板的坐标就 OK 了。
在前面我也讲过,这方法可用在改 PCB 的进板方向。有空大家可以试试。
小菜鸟的 JUKI 调机的经历与大家分享 1
近期能回忆起的调机经历与大家分享(1):
1KE2010E102010 原点回归时左 OCC 识别不过 CAL mark 点;
从事检查动作:1、清洁 OCC CAL 2、插拔了 IMG CPU 及旁边的 IPX3 板; 3、与其它线体对调
IMP CPU 基板,OK
2KE2060 HMS 无示数及教示报错的处理:
发现 HMS 上端的线比较虚,重接各接头OK。但随后的教示时找不到 CAL 1'st mark,无法完成教示。
遂将 HMS 镭射照在 CAL 时的 Z X 抄下,再将 MSP 中的 HMS offset 中的装配位置的原有数值的基础上减去
X 值即可。此时再照 CALZ 值显示为 0
3想把一根已断开的电磁阀开关的 DC 线接好,想把其中一头的线皮剥掉一些,以为可以不用关机,用偏口钳剪该
线头的时候发现产生电火花,设备重启. 重启后所幸发现对设备没有造成伤害.今后任何接线时一定要关机.
哈哈。
4KE750 E159119 硬件错误:调整 DC 5V 电源后 OK
5KE2010E620015&E603112帮助提示:插座及线头 NG从事动作如下 1新插拔各线 2互换 Z
T 驱动器 3分别互换了编码线的前后两段 4查了 4 个头的皮带张力 5、将 XMP 8 个插座拔下重插 6
用电表测量各马达阻值,最后发现 1 头马达阻值 NG原来 2010 从机器配置中将某一头跳掉是无效的。
JUKI一个非常实用的经验
此方法希望能对错料的朋友有点邦助,当然,更希望大家都用不上,
大家在错料后,尤其是用量特别多且装有几只飞达的原件感到特别烦恼,如果是电阻还好确认错料的位号,但
是如果电容错料后,大家如何确认是哪个位号打错了呢,是采用取下该原件测量容值?
当然我们可以采用更简单的方法来确认到底是哪个位打错了原件在JUKI的程序编辑里面,有个打印功能,
我们可以选择将贴装数据另保存为TXT文件,然后用写字板打开此文件,你就会发现,在各个位号后面都有
该原件的坐标,贴装头号,呵呵,我们可以记下错料贴装所对应的头号,就可以一目了然的找到到底是哪个位
号贴错了料,是不是方便多了.
生产中机器报警 E602537 的处理方法
生产中出现 E602537 故障报错.障显示 YR 轴错误:马达编码器异常(可能马达损坏)
原因:线性磁尺和旋转编码器的相差为 1/4 圈以上.
?可能马达损坏.
?可能线性磁尺异常
回原点只能回一半。观察 Y 轴马达回原点时无异响,定马达未损坏;观察 Y 轴马达皮带未损坏;SAFETY
板上指示灯报警 YR;检查 Y 轴马达电源卡正常,更换控制卡,正常;用万用表量控制卡到读写头的线,正常;
YL YR 读写头接口对换,还是报警 YR 轴错误。找来名片校电磁标尺和读写头间隙(0.35MM+-0.1MM),
读写头与后通道 Y 的间隙(0.5+-0.1MM-两张名片。无效。检查磁尺,在接近 0 坐标的一段有轻微磨损,
不认真看不出来~定磁尺损坏。联系代理更换磁尺后 OK