(重要)JUKI维修经验.pdf - 第9页

电阻来料反面发生 . 于 是安排人员进行确认检 查 . 看着一盘 盘密密麻麻的料 . 犹如大海捞针一般 ... 经过他们一番努 力 . 奇迹出现了 . 找到了 一颗 . 接二连三 的找出 . 且数目不小 . 最终判定那一批生产 曰期的料有问题 . 问题总算解决了 . 发生问题时应以多方面 考滤 . 刚开始搞 品质的人硬是不信 . 就认定是机器问题 . 也不用跟他们扳嘴 皮子.用事实证 明给他看.不要还未调 查就认同他的说法. (一台二台…

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于是最快的速度,要考虑到每一台机是不是最理想化了,是不是再改改站位,把多用量的多增加一两个站位,
这样是不是还可以更快不要因为麻烦而不想去做,那样是我们工作的失职!如果因为生产急而不能马上更改,
通常可以到别的机器或生产完一个批量后再做更改,这种也是比较理想的做法!
5.对于现场管理来说,提前准备也是一个重点.
提前装料,提前调试钢网,准备程序等等.!
juki 机生产中出现反件现象的分析
贴片为红胶板,机器为 KE-730
点胶-贴片-目检
发现很多电阻肚皮朝上(即反件)。
检测 FEEDER 有无静电在供料过程中对元件产生影响
更换供料器,问题依然存在。
继续观察发现始终为 L 头贴片的电阻有反件现象(问题找到)。
停机检查气路、正常。
检查吸嘴,发现问题:吸嘴内有少量红胶堵塞影响真空压力。
拆开吸嘴用酒精清洗后,问题排出。
JUKI 序优化出错的原因
今天,程序员找我说程序优化不了,在优化过程中出现:E7000Failed in machine optimizatiom.
程序被强行退出,由于 Hedmain.exe 产生错误,程序需重启。
检查优化程序发现优化选项里的 Machine option order placement form smallest to largest nozzle size
打勾了。去掉此选项,就OK了。
再补充一个,要根据PCB板的不同,注意优化选项选择PWB或CIRCUIT
FX-1 修机经验分享
FX-1 开机生产时 PCB STOP SENSOR 位置报 TABLE 上升异,检查 TABLE 原点感应,在手动控制里面
TABLE 上下动作无异常,机故障依旧,与另外一台更换 Z,T 驱动器开机 OK,望遇到类似问题的兄弟有用.
吸嘴安装姿势错误
新购的 Fx-1r 贴片机运行 2 个月后 L3 头出现吸嘴安装姿势错误, L3 头的 BALL SPLINE L4 头交换后运行
就正常了,时隔半年后 L4 头又出现吸嘴安装姿势错误,更换 L4 头的 BALL SPLINE 后问题也就解决了,原
应该是轴套松引起,不希望下次在出现问题
FX-1 修机经验分享(传送)
FX-1 生产完一块 PCB 后从传送到 C.OUT2 OUT 位置处报警(每生产一块都报警),检查感应器没有问题,检查
机器设置没有问题,PCB 很标准的,没有孔的.在手动控制里面检查各 SENSOR 状态发现 C.OUT SENSOR
点亮和没有点亮的情况下没有变化,当时没有备品,只有 STOP SENSOR C.OUT SENSOR 对换,对换后开
生产时发现 PCB 没有传到 STOP PIN 位置 table 就开始上升,进到机器控制参数把中心马达的传送速度从 400
改到 600 后开机生产 OK(如果不是第一台机这个参数千万别改,会把元件撞飞的哦)
关于 5V 电源的一例故障与君分享
[]故障现象:KE750 机很久才有显示,并且在出现归零画面时经常重启
1,更换 I/O ,A/C 伺服卡, SUB CPU ,都无效.
2,换硬盘重装系统也没改善.
3,在无计可施的情况下去量 BACK BOARD 的各电压,发现 5V 只有 4.95V,试着调 5.15V 后关机重启动,没想
OK .电压问题值得重视啊!
关于物料来料不良(破损)险些误认为机器造成.附图片.
生产中.经后工程反馈有物料破损.求原因调查.当时感到很郁闷.JUKI 机咋会破损物料呢?吸嘴是弹簧伸缩型.
贴装.吸取值都是默认.也没在那里碰撞过.且为 CHIP .更不可能.会不会是来料问题?当时想?因有其它案例.R
电阻来料反面发生.是安排人员进行确认检.看着一盘盘密密麻麻的料.犹如大海捞针一般...经过他们一番努
.奇迹出现了.找到了一颗.接二连三的找出.且数目不小.最终判定那一批生产曰期的料有问题.问题总算解决了.
发生问题时应以多方面考滤.刚开始搞品质的人硬是不信.就认定是机器问题.也不用跟他们扳嘴皮子.用事实证
明给他看.不要还未调查就认同他的说法.(一台二台)很正常.随便写个对策就说是机器什么什么问题就完
事了.那样很不负责的做法.以上(个人观点).欢迎大家留下宝贵意见.
拼板在没有 BAD MARK 的情况下,如何跳过 BAD 小板?
如果是非矩阵拼板,那就去掉此 BAD 小板的原点坐标。如是矩阵先把程序中 PWB CONFIGURATION 选取
NON-MARTIX CIRCUIT,最后把 CKTLYT 的坐标核对一下,再去 BAD 小板的坐标就 OK 了。
在前面我也讲过,这方法可用在改 PCB 的进板方向。有空大家可以试试。
小菜鸟的 JUKI 调机的经历与大家分享 1
近期能回忆起的调机经历与大家分享(1):
1KE2010E102010 原点回归时左 OCC 识别不过 CAL mark 点;
从事检查动作:1、清洁 OCC CAL 2、插拔了 IMG CPU 及旁边的 IPX3 板; 3、与其它线体对调
IMP CPU 基板,OK
2KE2060 HMS 无示数及教示报错的处理:
发现 HMS 上端的线比较虚,重接各接头OK。但随后的教示时找不到 CAL 1'st mark,无法完成教示。
遂将 HMS 镭射照在 CAL 时的 Z X 抄下,再将 MSP 中的 HMS offset 中的装配位置的原有数值的基础上减去
X 值即可。此时再照 CALZ 值显示为 0
3想把一根已断开的电磁阀开关的 DC 线接好,想把其中一头的线皮剥掉一些,以为可以不用关机,用偏口钳剪该
线头的时候发现产生电火花,设备重启. 重启后所幸发现对设备没有造成伤害.今后任何接线时一定要关机.
哈哈。
4KE750 E159119 硬件错误:调整 DC 5V 电源后 OK
5KE2010E620015&E603112帮助提示:插座及线头 NG从事动作如下 1新插拔各线 2互换 Z
T 驱动器 3分别互换了编码线的前后两段 4查了 4 个头的皮带张力 5、将 XMP 8 个插座拔下重插 6
用电表测量各马达阻值,最后发现 1 头马达阻值 NG原来 2010 从机器配置中将某一头跳掉是无效的。
JUKI一个非常实用的经验
此方法希望能对错料的朋友有点邦助,当然,更希望大家都用不上,
大家在错料后,尤其是用量特别多且装有几只飞达的原件感到特别烦恼,如果是电阻还好确认错料的位号,但
是如果电容错料后,大家如何确认是哪个位号打错了呢,是采用取下该原件测量容值?
当然我们可以采用更简单的方法来确认到底是哪个位打错了原件在JUKI的程序编辑里面,有个打印功能,
我们可以选择将贴装数据另保存为TXT文件,然后用写字板打开此文件,你就会发现,在各个位号后面都有
该原件的坐标,贴装头号,呵呵,我们可以记下错料贴装所对应的头号,就可以一目了然的找到到底是哪个位
号贴错了料,是不是方便多了.
生产中机器报警 E602537 的处理方法
生产中出现 E602537 故障报错.障显示 YR 轴错误:马达编码器异常(可能马达损坏)
原因:线性磁尺和旋转编码器的相差为 1/4 圈以上.
?可能马达损坏.
?可能线性磁尺异常
回原点只能回一半。观察 Y 轴马达回原点时无异响,定马达未损坏;观察 Y 轴马达皮带未损坏;SAFETY
板上指示灯报警 YR;检查 Y 轴马达电源卡正常,更换控制卡,正常;用万用表量控制卡到读写头的线,正常;
YL YR 读写头接口对换,还是报警 YR 轴错误。找来名片校电磁标尺和读写头间隙(0.35MM+-0.1MM),
读写头与后通道 Y 的间隙(0.5+-0.1MM-两张名片。无效。检查磁尺,在接近 0 坐标的一段有轻微磨损,
不认真看不出来~定磁尺损坏。联系代理更换磁尺后 OK
JUKI 简单的很实在的话题!
今天去了一家公司面试,一直在一家公司学习的我终于去看看世面了!不过不想去,不是很理想!
但在他们的车间发现了一个问题:
技术员做程序太慢,操作不熟练,有的还要眼看着 HOD 来操作,操作员操作过于死板,真有点看不过眼
其实在平常的操作中,是有很多技巧的,可以比常规的快很多!
别的就不说了,说说我的经验和我教手下(技术员和操作员)的方法吧:
1,新手一个月后不能眼看 HOD 操作 HOD
2,用鼠标时不能用于可以用键盘操作得到的操作!
3,必须在生产时用上所以可以减少时间的技巧,比如站停时调整不同时吸取,测料,吸取高度!
4,做程序时用检测高度的传感器找座标,做图象时让机器自动识别出来等,学会灵活应用数据库!
说明一下为什么用鼠标时不能用于可以用键盘操作得到的操作
因为用鼠标操作比较慢,而且 JUKI 的鼠标容易坏,老会失灵!一个操作命令,例如打开:按 ALT 键,再按 F
键,再按 O 键;关闭: ALT 键, F 键,再按 X 键就可以完成,每个命令在它后面都有一个相应的字母,
好像是英文字母开头那个字。很多窗口直接按 ESE 键就可以直接退出。如果用鼠标操作的话时间要 2 倍以上!
这些操作记住,在操作机器时可以看不到就已经把要打开的窗口打开了!当然在做程序时有时还是用鼠标的快
(只是有时)!以前我这一年鼠标要坏上几个,现在两年多没见有问题了!
这些我想应试算得上是很平常的事情吧,不过别小看这些操作,以前有一个技术员刚招进来时看了操作员这样
操作后眼睛都大了,因为他根本看不到他们是在键盘上按了什么东西!
FX-1R Feeder 数量的合理配置
FX-1R 如何合理配置 Feeder 的数量:
同一程序,Feeder 配置越多,贴的越快,但装卸 FEEDER 也要时间,实际上,空余的 FEEDER 也是有限的几个,
例如:FX-1R 的某一程序,十拼板, 20 种料,均为 8mmTape,要贴 10 个点以上的料有 A,B,C,D.E5 ,依次为
A 料贴 29 ,B 料贴 19 ,C 料贴 17 ,D 料贴 14 ,E 料贴 10 , 24 FEEDER(即多 4 FEEDER),
如何配置这多余 4 FEEDER 为好?
按何原则来配置?
小菜鸟的 JUKI 调机的经历与大家分享
1KE2010E620010 生产中 YR 轴报错超负荷;
从事检查动作:1 检查了 YR 轴马达阻值及各线;2 检查了 YA 皮带张力及是否掉齿;3 互换了 YR 驱动器;4
检查设备输入电压,发现偏低(180V),调整后 OK
2、一个2012的部品轻微侧立.
从事检查动作:换料->换 feeder->调整真空,检查程序,吸嘴->换贴装头->检查支撑,均无效.
发现此部品在线体1st 的贴片机上打,并且其贴装位置旁还有一个1608的元件在3th 上打,怀疑为最后
一台的吸嘴在贴装小的部品时干扰而起.程序重改后OK.这种错误非常常见.今后遇到类似情况头脑中要有
这个概念.以免走弯路
3、鼠标不能用:
从事检查动作:1、和其他设备互换了鼠标和键盘的适配器和连线无效;把鼠标接头接到前盖里的 CPU 板的鼠
标插口里(要小心),能用,说明是那段黑线不良;不能用,互换一下 CPU ,多半是 CPU NG
4KE750 Z 马达:
换完后回原点报警 Z 马达过载。问了别人才知道是原点差太多(嘿没换过),以致回原点时 Z 原点传感器没有
感应导致报警。把联轴节锁紧螺丝松开,回原点时,用手扶住头使之在适当的时候从事上升到原电传感器和激
光传感器位置。然后锁紧螺丝,进 MSP 里做激光高度校准就可以了。
有关 CARRY-BOARD 一点维修经验
KE-700 系列的 CARRY BOARD我修过几例 CARRY BOARD 引发的故障,有一台 KE710 一开机 Y 夹边就动
作了,无法进板,手动关掉(正面飞达岸右下方的开关)可生产但效果不好。代换左边的 CARRY BOARD OK
分析该 CARRY BOARD 他的控制信号经 U26TD62064F驱动放大输出 CN25 后控制 Y 夹边汽缸的通断
U26 后该 CARRY BOARD OK。总结得出,像 TABLE STOP PINX/Y CLAMP。等动作异常除与汽缸
有关外, U26U27U28三个驱动 IC 有很大关系 KE-700 系列的 CARRY BOARD 的驱动 IC 易不良引