(重要)JUKI维修经验.pdf - 第7页

JUKI 其他机器故障实例及经验 我们提高生产速度 的改善 , 希望对大家有帮 助呀 . 上个月 , 老大要求我们 对生产线的速度改善提 升 , 我们的生 产型号有两个 IC, 其余都是 1005 的 CHIP, 编辑 程序的 时候把 IC 用 2060 的右头生 产 , 由于 CHIP 用 FF0 5HP( 占两个料位 ) 而 IC 用 12MM 的供料器 ( 占 3 个料位 ), 所以 存在一个 8.5MM 的偏差 , 导致 206…

100%1 / 26
KE2080 KE2060 的差异
KE-2070,2080 KE2050,2060 的差異
1.特點
KE2060:由 MNL 貼裝頭 4 個吸嘴和 FMLA 高精密 IC 貼裝頭所組成共 5 個吸嘴。
KE2080:由 LNC60 貼裝頭 6 個吸嘴和高精密 IC 貼裝頭所組成共 7 吸嘴,但 R HEAD 無雷射裝置,專用於
視覺貼片功能,零件高度測量另加 CDS(COMPONENT DECTOR SENSOR)測量
吸嘴標準配置
吸嘴組
號碼 A B D E F G H
500 6
501 6
502 6 6 3
503 6 3 6 3 6 3
504 - 1 1 3 6 6 3
505 1 1 3 3 1 3
506 1 1 1 3 1 3
507 1 1 1 1 1
508 1 1 1 1 1 1 1
合計 16 11 17 17 17 16 17
注:ATC 尚可這制的吸嘴個數:KE-2070 36 個。KE-2080 34大型 2
加裝 USB 的插槽以便於檔案的讀取,光碟機與 FDD 改為選配裝置,進氣端壓力感知器改為數位式,軌跡球改為
光學滑鼠,HMS 改為標準配備、OCC 可做壞版標記辨視功能,X-Y 軸的馬達與驅動器全面跟更換三菱品牌,
2050CM 使用 TRAY 的方法
请新手勿试,或在你们的工程师的监督下试用!!
2050CM TRAY 功能在出厂时就没开通,有时需要贴 TRAY 装的 IC 时很是苦恼.没事我就打开 2060
2050CM 对着研究,终于找到了代理商所说的没有的功.
进入 MS 参数初始设置机器设计,在弹出的窗口里把 2050C 前面的去掉.退出保存,你再打开机器设置里的
使用单元看看,TRAY 选项出来了.
自己做 TRAY 底座时注意在最上面加上一层海绵,保护吸嘴和贴装头.(用得上的朋友加分鼓励下,谢谢
ke2050r 产时报错.e602237 E602231.
生产时出现 E602237 E602231 错误警报、热机时无发生,后面取料 OK。感到非常郁闷.前面吸料时也不固
定那一道!也不定时发.(不知各位有否遇到此现象).此报错故障虽然常见.但这样的情况我也是第一次碰到.
般出现此故障都是不能开机了.这次确是意想不到的发生.而且还费了不少时间.!
处理方法以下几点
1、与另一台机对换YL读写头.整间距.并清洁.反复调整.放宽大小间隙. 故障依旧
2、对换YLDriver 单元,故障依旧.
3YLYRMotor. 对换.
4、最后搞的没法了.只有更换线性磁尺了.问题终于得到解决
KE2050R 在生产中出现 E522000 报错.
KE2050R 在生产中出现 E522000 报错, ENTER 键后机器出现蓝屏,于是重新启动机器,但还是不能正常
.
解决处理方法:
首先交换机器的 HDD,机后问题依旧,说明不是机器 HDD 的问题,于是与别机台交换了机器 CPU BOARD
的内存条,(并清了插和金)结果台机都能正启动,能是地方接触良造,问题解
.机器生产一切正常.
JUKI 其他机器故障实例及经验
我们提高生产速度的改善,希望对大家有帮助呀.
上个月,老大要求我们对生产线的速度改善提,我们的生产型号有两个 IC,其余都是 1005 CHIP,编辑程序的
时候把 IC 2060 的右头生,由于 CHIP FF05HP(占两个料位) IC 12MM 的供料器( 3 个料位),所以
存在一个 8.5MM 的偏差,导致 2060 5 个头(4L+1R)不能同时吸取料.因此首先人为的要求 5 个头一起吸取,
12MM 供料器的供料位置向优化的位置调整,非正常的调偏,导致料位配合在允许的范围内,结果 5 个头同时取料,
效率提升了 7%,
JUKI2000系列程序经验贴
在JUKI2000系列的贴片机中,设备的稳定性还算理想.出现问题常常都是操作不当或经验不足所
造成!除了这些,我想很有必要谈一谈程序的制作和效率!
在设备正常的情况下,怎样提高效率是我们工程人员必须思考的问题,针对JUKI2000,我认为有
几点非常重要:
1.认真培训好你的操作员.
在这之中包括他们对设备的操作,技巧的应用,物料的更换等等!例如,很多操作往往是可以使用键盘操
作的,刚开始比较慢,但习惯之后效果非常明显:某站报警(不卷带或过接料带时),这时在没有托盘IC的
情况下完全可以按暂停后把料带搞好马上操作完全补充元件,这样到最后就会再停下来报警;某站本应同时吸
取的没同吸,这时在吸到那一站时马上按停止可以用HOD移动吸取坐标,直到同吸,不用去编程里调;物料
的进位可以根据料带上的进位孔来算(一个孔是4个MM),这样就不会把大飞达的进位搞错而浪费时间处理
了.......
2.做好你的数据库.
在我去过的很多工厂面试(只面试并没去工作,因为这样我觉得我可以知道我哪一方面不足)中,他们的
数据库基本上是不使用的,其实JUKI的数据大有必要使用,即使你是离线编程!因为在转线或者特殊情况
时,你是要在线上调试或做程序的,数据库可以帮你减少三分之二的时间.但我不主张用JUKI原有的数据
库.那太多了,你找都找不来,还不如自己动手.要根据自己的产品做一个最理想的数据库.当然0402
805 1206 极管二极管这是必须要的!另外IC等特殊物料可根据常做产品而定,数据库里的包装
不需要太多,常用就可,太多你找都找不来,哪还会省时间呢?数据库里的东西要最理想化,不要吸嘴,速度
不理想而生产时又改,这样就失去了数据库的意义了!
3.认真做好的生产程序
产品是设备生产出来的,设备是根据人做的程序工作的.可想而知,生产程序事关重要,对于类似JUK
I这些动臂式的设备来讲,效果更为明显可见!个人认为:JUKI在产品坐标定的情况下,选择吸嘴和料站
的排放是一个重点.例如:吸嘴504 505 多情况下是可以通用的,为何不用一种呢,这样吸嘴交
换的时间不是可以省去了.料站排放,不管你是多用量多放站位还是相同物料相邻摆放,无非就是为了让吸嘴
头同时吸取,每一个来回都能以最短的时间去贴装.说到这,我想谈谈贴片头与站位的关系:JUKI在设置
时就考虑到,吸嘴头和站位包括ATC上吸嘴位置号的坐标是一致的,也就是说,1 7....或
8...站位上的坐标对应1 吸嘴头上的坐标是一致.知道这个后,站位摆放怎
样可以同吸就明显了.很多12MM以上的大飞达,大家都喜欢一个挨一个的放,我认为在站位够的情况下这
种做法是错误的,因为这样不但不可以同时吸,还会给操作员在装拆飞达时带来麻烦.我们为什么不把它隔一
个站位来放呢,放在1 10 站位的改成1 12,这样效果就是两个样了.1和5的站
位可以用1和3号头吸8和12的可以用2和4号头吸,即同吸又可以给操作员换料带来方便!为什么不做.
然,还有一个原则就是相同用量(用量多可以多放一个站位)相同的飞达要挨着放,因为飞达不同(例如12
和16)默认的坐标不一致,不一致就不可能同时吸取!另外,元件层的使用有时也是很有必要,有经验的人
往往喜欢用到!如果你的产品板规格理想,你也可以把两大块板做成拼板(就算一块板里有拼板也可以,大不
了当单板做先),中间用胶纸粘着放进机器贴装.....其它常见的就不多说了
4.分好你的程序,保持每台机的速度平衡
一条线绝大多数不可能就一台机,所以,保持平衡非常重要.在一个程序做好后,怎样去分机呢,这个就
要考虑到机器的速度,状态安排的物料.一般来说,小的物料在前面的机器贴,大的物料在后面的机器贴(这
个也关系到工艺的问题).小的物料贴装速度快,大的物料相对慢!分好后,不是平衡了就没事了,平衡不等
于是最快的速度,要考虑到每一台机是不是最理想化了,是不是再改改站位,把多用量的多增加一两个站位,
这样是不是还可以更快不要因为麻烦而不想去做,那样是我们工作的失职!如果因为生产急而不能马上更改,
通常可以到别的机器或生产完一个批量后再做更改,这种也是比较理想的做法!
5.对于现场管理来说,提前准备也是一个重点.
提前装料,提前调试钢网,准备程序等等.!
juki 机生产中出现反件现象的分析
贴片为红胶板,机器为 KE-730
点胶-贴片-目检
发现很多电阻肚皮朝上(即反件)。
检测 FEEDER 有无静电在供料过程中对元件产生影响
更换供料器,问题依然存在。
继续观察发现始终为 L 头贴片的电阻有反件现象(问题找到)。
停机检查气路、正常。
检查吸嘴,发现问题:吸嘴内有少量红胶堵塞影响真空压力。
拆开吸嘴用酒精清洗后,问题排出。
JUKI 序优化出错的原因
今天,程序员找我说程序优化不了,在优化过程中出现:E7000Failed in machine optimizatiom.
程序被强行退出,由于 Hedmain.exe 产生错误,程序需重启。
检查优化程序发现优化选项里的 Machine option order placement form smallest to largest nozzle size
打勾了。去掉此选项,就OK了。
再补充一个,要根据PCB板的不同,注意优化选项选择PWB或CIRCUIT
FX-1 修机经验分享
FX-1 开机生产时 PCB STOP SENSOR 位置报 TABLE 上升异,检查 TABLE 原点感应,在手动控制里面
TABLE 上下动作无异常,机故障依旧,与另外一台更换 Z,T 驱动器开机 OK,望遇到类似问题的兄弟有用.
吸嘴安装姿势错误
新购的 Fx-1r 贴片机运行 2 个月后 L3 头出现吸嘴安装姿势错误, L3 头的 BALL SPLINE L4 头交换后运行
就正常了,时隔半年后 L4 头又出现吸嘴安装姿势错误,更换 L4 头的 BALL SPLINE 后问题也就解决了,原
应该是轴套松引起,不希望下次在出现问题
FX-1 修机经验分享(传送)
FX-1 生产完一块 PCB 后从传送到 C.OUT2 OUT 位置处报警(每生产一块都报警),检查感应器没有问题,检查
机器设置没有问题,PCB 很标准的,没有孔的.在手动控制里面检查各 SENSOR 状态发现 C.OUT SENSOR
点亮和没有点亮的情况下没有变化,当时没有备品,只有 STOP SENSOR C.OUT SENSOR 对换,对换后开
生产时发现 PCB 没有传到 STOP PIN 位置 table 就开始上升,进到机器控制参数把中心马达的传送速度从 400
改到 600 后开机生产 OK(如果不是第一台机这个参数千万别改,会把元件撞飞的哦)
关于 5V 电源的一例故障与君分享
[]故障现象:KE750 机很久才有显示,并且在出现归零画面时经常重启
1,更换 I/O ,A/C 伺服卡, SUB CPU ,都无效.
2,换硬盘重装系统也没改善.
3,在无计可施的情况下去量 BACK BOARD 的各电压,发现 5V 只有 4.95V,试着调 5.15V 后关机重启动,没想
OK .电压问题值得重视啊!
关于物料来料不良(破损)险些误认为机器造成.附图片.
生产中.经后工程反馈有物料破损.求原因调查.当时感到很郁闷.JUKI 机咋会破损物料呢?吸嘴是弹簧伸缩型.
贴装.吸取值都是默认.也没在那里碰撞过.且为 CHIP .更不可能.会不会是来料问题?当时想?因有其它案例.R