(重要)JUKI维修经验.pdf - 第7页
JUKI 其他机器故障实例及经验 我们提高生产速度 的改善 , 希望对大家有帮 助呀 . 上个月 , 老大要求我们 对生产线的速度改善提 升 , 我们的生 产型号有两个 IC, 其余都是 1005 的 CHIP, 编辑 程序的 时候把 IC 用 2060 的右头生 产 , 由于 CHIP 用 FF0 5HP( 占两个料位 ) 而 IC 用 12MM 的供料器 ( 占 3 个料位 ), 所以 存在一个 8.5MM 的偏差 , 导致 206…

KE2080 与 KE2060 的差异
KE-2070,2080 與 KE2050,2060 的差異
1.特點
KE2060:由 MNL 貼裝頭 4 個吸嘴和 FMLA 高精密 IC 貼裝頭所組成共 5 個吸嘴。
KE2080:由 LNC60 貼裝頭 6 個吸嘴和高精密 IC 貼裝頭所組成共 7 個吸嘴,但 R HEAD 無雷射裝置,專用於
視覺貼片功能,零件高度測量另加 CDS(COMPONENT DECTOR SENSOR)測量
吸嘴標準配置
吸嘴組
號碼 A B D E F G H
500 — 6 — — — — —
501 — — 6 — — — —
502 6 — 6 3 — — —
503 6 — 3 6 3 6 3
504 - 1 1 3 6 6 3
505 1 1 — 3 3 1 3
506 1 1 — 1 3 1 3
507 1 1 — — 1 1 1
508 1 1 1 1 1 1 1
合計 16 11 17 17 17 16 17
注:ATC 尚可這制的吸嘴個數:KE-2070 為 36 個。KE-2080 為 34+大型 2 個
加裝 USB 的插槽以便於檔案的讀取,光碟機與 FDD 改為選配裝置,主進氣端壓力感知器改為數位式,軌跡球改為
光學滑鼠,HMS 改為標準配備、OCC 可做壞版標記辨視功能,X-Y 軸的馬達與驅動器全面跟更換三菱品牌,
2050CM 使用 TRAY 的方法
请新手勿试,或在你们的工程师的监督下试用!!
2050CM 的 TRAY 功能在出厂时就没开通,有时需要贴装 TRAY 装的 IC 时很是苦恼.没事我就打开 2060 和
2050CM 对着研究,终于找到了代理商所说的没有的功能.
进入 MS 参数→初始设置→机器设计,在弹出的窗口里把 2050C 前面的√去掉.退出保存,你再打开机器设置里的
使用单元看看,TRAY 选项出来了.
自己做 TRAY 底座时注意在最上面加上一层海绵,保护吸嘴和贴装头.(用得上的朋友加分鼓励下,谢谢
ke2050r 生产时报错.e602237 和 E602231.
生产时出现 E602237 和 E602231 错误警报、热机时无发生,后面取料 OK。感到非常郁闷.前面吸料时也不固
定那一道!也不定时发生.(不知各位有否遇到此现象).此报错故障虽然常见.但这样的情况我也是第一次碰到.一
般出现此故障都是不能开机了.这次确是意想不到的发生.而且还费了不少时间.汗!
处理方法以下几点
1、与另一台机对换YL读写头.调整间距.并清洁.反复调整.放宽大小间隙. 故障依旧
2、对换YLDriver 单元,故障依旧.
3、YL、YR、Motor. 对换.
4、最后搞的没法了.只有更换线性磁尺了.问题终于得到解决
KE2050R 在生产中出现 E522000 报错.
KE2050R 在生产中出现 E522000 报错,按 ENTER 键后机器出现蓝屏,于是重新启动机器,但还是不能正常开
机.
解决处理方法:
首先交换机器的 HDD,开机后问题依旧,说明不是机器 HDD 的问题,于是与别机台交换了机器 CPU BOARD
的内存条,(并清洁了插槽和金手指)结果两台机器都能正常启动,估计可能是有地方接触不良造成的,问题解
决.机器生产一切正常.

JUKI 其他机器故障实例及经验
我们提高生产速度的改善,希望对大家有帮助呀.
上个月,老大要求我们对生产线的速度改善提升,我们的生产型号有两个 IC,其余都是 1005 的 CHIP,编辑程序的
时候把 IC 用 2060 的右头生产,由于 CHIP 用 FF05HP(占两个料位)而 IC 用 12MM 的供料器(占 3 个料位),所以
存在一个 8.5MM 的偏差,导致 2060 的 5 个头(4L+1R)不能同时吸取料.因此首先人为的要求 5 个头一起吸取,把
12MM 供料器的供料位置向优化的位置调整,非正常的调偏,导致料位配合在允许的范围内,结果 5 个头同时取料,
效率提升了 7%呢,
JUKI2000系列程序经验贴
在JUKI2000系列的贴片机中,设备的稳定性还算理想.出现问题常常都是操作不当或经验不足所
造成!除了这些,我想很有必要谈一谈程序的制作和效率!
在设备正常的情况下,怎样提高效率是我们工程人员必须思考的问题,针对JUKI2000,我认为有
几点非常重要:
1.认真培训好你的操作员.
在这之中包括他们对设备的操作,技巧的应用,物料的更换等等!例如,很多操作往往是可以使用键盘操
作的,刚开始比较慢,但习惯之后效果非常明显:某站报警(不卷带或过接料带时),这时在没有托盘IC的
情况下完全可以按暂停后把料带搞好马上操作完全补充元件,这样到最后就会再停下来报警;某站本应同时吸
取的没同吸,这时在吸到那一站时马上按停止可以用HOD移动吸取坐标,直到同吸,不用去编程里调;物料
的进位可以根据料带上的进位孔来算(一个孔是4个MM),这样就不会把大飞达的进位搞错而浪费时间处理
了.......
2.做好你的数据库.
在我去过的很多工厂面试(只面试并没去工作,因为这样我觉得我可以知道我哪一方面不足)中,他们的
数据库基本上是不使用的,其实JUKI的数据大有必要使用,即使你是离线编程!因为在转线或者特殊情况
时,你是要在线上调试或做程序的,数据库可以帮你减少三分之二的时间.但我不主张用JUKI原有的数据
库.那太多了,你找都找不来,还不如自己动手.要根据自己的产品做一个最理想的数据库.当然0402 0
805 1206 三极管二极管这是必须要的!另外IC等特殊物料可根据常做产品而定,数据库里的包装
不需要太多,常用就可,太多你找都找不来,哪还会省时间呢?数据库里的东西要最理想化,不要吸嘴,速度
不理想而生产时又改,这样就失去了数据库的意义了!
3.认真做好的生产程序
产品是设备生产出来的,设备是根据人做的程序工作的.可想而知,生产程序事关重要,对于类似JUK
I这些动臂式的设备来讲,效果更为明显可见!个人认为:JUKI在产品坐标定的情况下,选择吸嘴和料站
的排放是一个重点.例如:吸嘴504 505 很多情况下是可以通用的,为何不用一种呢,这样吸嘴交
换的时间不是可以省去了.料站排放,不管你是多用量多放站位还是相同物料相邻摆放,无非就是为了让吸嘴
头同时吸取,每一个来回都能以最短的时间去贴装.说到这,我想谈谈贴片头与站位的关系:JUKI在设置
时就考虑到,吸嘴头和站位包括ATC上吸嘴位置号的坐标是一致的,也就是说,1 3 5 7....或
2 4 6 8...站位上的坐标对应1 2 3 4 吸嘴头上的坐标是一致.知道这个后,站位摆放怎
样可以同吸就明显了.很多12MM以上的大飞达,大家都喜欢一个挨一个的放,我认为在站位够的情况下这
种做法是错误的,因为这样不但不可以同时吸,还会给操作员在装拆飞达时带来麻烦.我们为什么不把它隔一
个站位来放呢,放在1 4 7 10 站位的改成1 5 8 12,这样效果就是两个样了.1和5的站
位可以用1和3号头吸,8和12的可以用2和4号头吸,即同吸又可以给操作员换料带来方便!为什么不做.当
然,还有一个原则就是相同用量(用量多可以多放一个站位)相同的飞达要挨着放,因为飞达不同(例如12
和16)默认的坐标不一致,不一致就不可能同时吸取!另外,元件层的使用有时也是很有必要,有经验的人
往往喜欢用到!如果你的产品板规格理想,你也可以把两大块板做成拼板(就算一块板里有拼板也可以,大不
了当单板做先),中间用胶纸粘着放进机器贴装.....其它常见的就不多说了!
4.分好你的程序,保持每台机的速度平衡
一条线绝大多数不可能就一台机,所以,保持平衡非常重要.在一个程序做好后,怎样去分机呢,这个就
要考虑到机器的速度,状态,安排的物料.一般来说,小的物料在前面的机器贴,大的物料在后面的机器贴(这
个也关系到工艺的问题).小的物料贴装速度快,大的物料相对慢!分好后,不是平衡了就没事了,平衡不等

于是最快的速度,要考虑到每一台机是不是最理想化了,是不是再改改站位,把多用量的多增加一两个站位,
这样是不是还可以更快,不要因为麻烦而不想去做,那样是我们工作的失职!如果因为生产急而不能马上更改,
通常可以到别的机器或生产完一个批量后再做更改,这种也是比较理想的做法!
5.对于现场管理来说,提前准备也是一个重点.
提前装料,提前调试钢网,准备程序等等.!
juki 机生产中出现反件现象的分析
贴片为红胶板,机器为 KE-730
点胶-贴片-目检
发现很多电阻肚皮朝上(即反件)。
检测 FEEDER 有无静电在供料过程中对元件产生影响。
更换供料器,问题依然存在。
继续观察发现始终为 L 头贴片的电阻有反件现象(问题找到)。
停机检查气路、正常。
检查吸嘴,发现问题:吸嘴内有少量红胶堵塞影响真空压力。
拆开吸嘴用酒精清洗后,问题排出。
JUKI 程序优化出错的原因
今天,程序员找我说程序优化不了,在优化过程中出现:E7000:Failed in machine optimizatiom.
程序被强行退出,由于 Hedmain.exe 产生错误,程序需重启。
检查优化程序发现优化选项里的 Machine option 的 order placement form smallest to largest nozzle size 被
打勾了。去掉此选项,就OK了。
再补充一个,要根据PCB板的不同,注意优化选项选择PWB或CIRCUIT。
FX-1 修机经验分享
FX-1 开机生产时 PCB 到 STOP SENSOR 位置报 TABLE 上升异常,检查 TABLE 原点感应器,在手动控制里面做
TABLE 上下动作无异常,开机故障依旧,与另外一台更换 Z,T 驱动器开机 OK,希望遇到类似问题的兄弟有用.
吸嘴安装姿势错误
新购的 Fx-1r 贴片机运行 2 个月后 L3 头出现吸嘴安装姿势错误,将 L3 头的 BALL SPLINE 和 L4 头交换后运行
就正常了,时隔半年后 L4 头又出现吸嘴安装姿势错误,更换 L4 头的 BALL SPLINE 后问题也就解决了,原因
应该是轴套松引起,不希望下次在出现问题。
FX-1 修机经验分享(传送)
FX-1 生产完一块 PCB 后从传送到 C.OUT2 与 OUT 位置处报警(每生产一块都报警),检查感应器没有问题,检查
机器设置没有问题,PCB 是很标准的,没有孔的.在手动控制里面检查各 SENSOR 状态发现 C.OUT SENSOR 在
点亮和没有点亮的情况下没有变化,当时没有备品,只有把 STOP SENSOR 与 C.OUT SENSOR 对换,对换后开机
生产时发现 PCB 没有传到 STOP PIN 位置 table 就开始上升,进到机器控制参数把中心马达的传送速度从 400
改到 600 后开机生产 OK(如果不是第一台机这个参数千万别改,会把元件撞飞的哦)
关于 5V 电源的一例故障与君分享
[]故障现象:KE750 开机很久才有显示,并且在出现归零画面时经常重启
1,更换 I/O 卡,A/C 伺服卡,和 SUB CPU 卡,都无效.
2,换硬盘重装系统也没改善.
3,在无计可施的情况下去量 BACK BOARD 的各电压,发现 5V 只有 4.95V,试着调到 5.15V 后关机重启动,没想
OK 啦.电压问题值得重视啊!
关于物料来料不良(破损)险些误认为机器造成.附图片.
生产中.经后工程反馈有物料破损.要求原因调查.当时感到很郁闷.JUKI 机咋会破损物料呢?吸嘴是弹簧伸缩型的.
贴装.吸取值都是默认.也没在那里碰撞过.且为 CHIP 料.更不可能.会不会是来料问题?当时想?因有其它案例.R