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6 第 6 章 故障及处理措施 IS620P 系列伺服用户手册简易版 - 124 - 13 ) Er .207 : D/Q 轴电流溢出故障 产生机理: ● 电流反馈异常导致驱动器内部寄存器溢出; ● 编码器反馈异常导致驱动器内部寄存器故障。 原因 确认方法 处理措施 1.DQ 轴电流溢出 ◆ 多次接通电源后仍报故障时,伺服驱动 器发生了故障。 更换伺服驱动器。 14 ) Er .208 : FPGA 系统采样运算超时 产生机理: ● 发…

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IS620P
系列伺服用户手册简易版 第
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章 故障及处理措施
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12) Er.201:过流 2
产生机理:
● 硬件检测到过流。
原因 确认方法 处理措施
1. 输入指令与接通
伺服同步或输入指
令过快
◆ 检查是否在伺服面板显示“Rdy”前已
经输入了指令。
指令时序:伺服面板显示“Rdy”后,
先打开伺服使能信号 (S-ON),再输入
指令。
允许情况下,加入指令滤波时间常数或
加大加减速时间。
2. 制动电阻过小
或短路
◆ 若使用内置制动电阻 (H02-25=0),确
认 P ⊕、D 之间是否用导线可靠连接,
若是,则测量 C、D 间电阻阻值;
◆ 若使用外接制动电阻 (H02-25=1/2),
测量 P ⊕、C 之间外接制动电阻阻值。
◆ 制动电阻规格请参考第 1 章。
若使用内置制动电阻,阻值为“0”,
则调整为使用外接制动电阻 (H02-
25=1/2),并拆除 P ⊕、D 之间导线,
电阻阻值与功率可选用与内置制动电阻
规格一致;
若使用外接制动电阻,阻值小于 H02-
21,参考第 1 章“制动电阻规格”,
更换新的电阻,重新连接于 P ⊕、C
之间。
务必设置 H02-26( 外接制动电阻功率 )、
H02-27( 外接制动电阻阻值 ) 与实际使
用外接制动电阻参数一致。
3. 电机线缆接触
不良
◆ 检查驱动器动力线缆两端和电机线缆中
驱动器 U V W 侧的连接是否松脱。
紧固有松动、脱落的接线。
4. 电机线缆接地
◆ 确保驱动器动力线缆、电机线缆紧固连
接后,分别测量驱动器 U V W 端与接地
线 (PE) 之间的绝缘电阻是否为兆欧姆
(MΩ) 级数值。
绝缘不良时更换电机。
5. 电机 U V W 线
缆短路
◆ 将电机线缆拔下,检查电机线缆 U V W
间是否短路,接线是否有毛刺等。
正确连接电机线缆。
6. 电机烧坏
◆ 将电机线缆拔下,测量电机线缆 U V W
间电阻是否平衡
不平衡则更换电机。
7. 增益设置不合
理,电机振荡
◆ 检查电机启动和运行过程中,是否振动
或有尖锐声音,也可用汇川驱动调试平
台查看“电流反馈”。
进行增益调整。
8. 编码器接线错
误、老化腐蚀,
编码器插头松动
◆ 检查是否选用我司标配的编码器线缆,
线缆有无老化腐蚀、接头松动情况。
◆ 关闭伺服使能信号,用手转动电机轴,
查看 H0B-10 是否随着电机轴旋转变化。
重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
9. 驱动器故障 ◆ 将电机线缆拔下,重新上电仍报故障。 更换伺服驱动器。

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第
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章 故障及处理措施
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系列伺服用户手册简易版
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13) Er.207:D/Q 轴电流溢出故障
产生机理:
● 电流反馈异常导致驱动器内部寄存器溢出;
● 编码器反馈异常导致驱动器内部寄存器故障。
原因 确认方法 处理措施
1.DQ 轴电流溢出
◆ 多次接通电源后仍报故障时,伺服驱动
器发生了故障。
更换伺服驱动器。
14) Er.208:FPGA 系统采样运算超时
产生机理:
● 发生 Er.208 时,请通过内部故障码 (H0B-45) 查询故障原因。
原因 确认方法 处理措施
1.MCU 通信超时
◆ 内部故障码 H0B-45=1208:
内部芯片损坏
更换伺服驱动器
2. 编码器通信超时
内部故障码 H0B-45=2208
◆ 编码器接线错误
◆ 编码器线缆松动
◆ 编码器线缆过长
◆ 编码器通信被干扰
◆ 编码器故障
◆ 线缆优先使用我司标配线缆,如果
非标配线,则要检查线缆是否符合
规格要求,是否使用双绞屏蔽线等
◆ 检查编码器两端插头是否接触良
好,是否有针头缩进去等情况
◆ 请联系厂家
◆ 走线上尽量强弱电分开,电机线缆
和编码器线缆切勿捆扎,电机和驱
动器的地解除良好
◆ 更换伺服电机
3. 电流采样超时
内部故障码 H0B-45=3208:
◆ 检查现场是否有大型设备产生干扰,或
机柜中是否存在多种电源变频设备等多
种干扰源
◆ 内部电流采样芯片损坏
◆ 现场走线尽量强弱电分开勿捆扎
◆ 更换伺服驱动器
4. 高精度 AD 转换
超时
◆ 内部故障码 H0B-45=4208:
高精度 AI 通道接线存在干扰,参照正确配
线图检查 AI 通道接线
采用双绞屏蔽线重新接线,缩短线路
长度
5.FPGA 运算超时
◆ 内部故障码 H0B-45=0208:
按照原因 1/2/3/4 排查原因
按照原因 1/2/3/4 处理

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章 故障及处理措施
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15) Er.210:输出对地短路
产生机理:
● 驱动器上电自检中,检测到电机相电流或母线电压异常。
原因 确认方法 处理措施
1. 驱动器动力线缆
(U V W) 对地发生
短路
◆ 拔掉电机线缆,分别测量驱动器动力线
缆 U V W 是否对地 (PE) 短路。
重新接线或更换驱动器动力线缆。
2. 电机对地短路
◆ 确保驱动器动力线缆、电机线缆紧固连
接后,分别测量驱动器 U V W 端与接地
线 (PE) 之间的绝缘电阻是否为兆欧姆
(MΩ) 级数值。
更换电机。
3. 驱动器故障
◆ 将驱动器动力线缆从伺服驱动器上卸下,
多次接通电源后仍报故障。
更换伺服驱动器。
16) Er.220:相序错误
产生机理:
● 驱动器进行角度辨识,辨识到驱动器 UVW 和电机 UVW 相序不匹配。
原因 确认方法 处理措施
驱动器 U V W 和
电机 UVW 相序不
对应
◆ 多次重新上电后,角度辨识依然报出
ER.220 故障
重新接线然后再次进行角度辨识。
17) Er.234:飞车
产生机理:
● 转矩控制模式下,转矩指令方向与速度反馈方向相反;
● 位置或速度控制模式下,速度反馈与速度指令方向相反。
原因 确认方法 处理措施
1.U V W 相序接线
错误
◆ 检查驱动器动力线缆两端和电机线缆
U V W 端、驱动器 U V W 端的连接是
否一一对应。
按照正确 U V W 相序接线。
2. 上电时,干扰信
号导致电机转子初
始相位检测错误
◆ U V W 相序正确,但使能伺服驱动器
即报 Er.234。
重新上电。
3. 编码器型号错误
或接线错误
◆ 根据驱动器及电机铭牌,确认 H00-00
( 电机编号 ) 设置正确。
更换为相互匹配的驱动器及电机。重新
确认 H00-00( 电机编号 ),编码器接线。
4. 编码器接线错
误、老化腐蚀,
编码器插头松动
◆ 检查是否选用我司标配的编码器线缆,
线缆有无老化腐蚀、接头松动情况。
◆ 关闭伺服使能信号,用手转动电机轴,
查看 H0B-10 是否随着电机轴旋转变化。
重新焊接、插紧或更换编码器线缆。
5. 垂直轴工况下,
重力负载过大
◆ 检查垂直轴负载是否过大,调整 H02-
09~H02-12 抱闸参数,是否可消除故障。
减小垂直轴负载,或提高刚性,或在
不影响安全和使用的前提下,屏蔽该
故障。
■ 被拖、垂直轴工况下请设置 H0A12=0 屏蔽飞车故障。
注: