Fuji errorcode.pdf - 第199页

<mc>NXT,AI M</mc> <cause> 在 Z 轴的下降 端检测在取料、 贴装时机 械阀是否正常工 作。检测结果表明 可能由 于机械阀的原点传感器 处于 OFF 状态而导致机械阀没有工作。 Pin 名称 : 杆返回确认传 感器 (原点位置) Pin 号码 :0x09( 补充编码 后 4 位 : 工作头位置 工作头 1=1 工作头 2=2 后 3 位 : 吸嘴杆号码 吸嘴杆 A=1 吸嘴杆 …

100%1 / 4304
</code>
<code id="8000190F">
<disp>吸嘴装填不正确异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>对象吸嘴头在没有装填吸嘴的情况下到达 Z 軸搬送高度时,使用吸嘴落下传感器
进行无吸嘴状态的确认。此确认发生了异常。
PIN 名称:吸嘴有无传感器
PIN 号码:0x04( 补充编码 4 位数:工作头位置 工作头 1=1 工作头 2=2
3 位数:吸嘴头号码 嘴头 A=1 吸嘴头 H=8
)</cause>
<remedy>吸嘴装填不正确。此吸嘴头装填了不应该装填的吸嘴。
1. 吸嘴装填在吸嘴头上时,请取出吸嘴后进行将吸嘴返回吸嘴更换器。
2. 用上述(1)的方法也不能解决问题时,对不起麻烦您获取发生错误时的跟踪数据,与敝公
Support 联系。
尚未对应功能(V0.40 目前)</remedy>
<img />
</code>
<code id="80001910">
<disp>Z轴下降杆异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>Z 轴下降杆位置异常。(补充编码 )</cause>
<remedy>(1)请参照机械手册,将 Z 轴下降杆恢复正常位置。
(2)如果异常还是反复出现,请更换升降杆(请联系本公司代理店)
(在拉出模组,打开正面门实施作业时,请避免吸嘴与机器内部的单元发生碰撞,以免撞
坏吸嘴)</remedy>
<img />
</code>
<code id="80001911">
<disp>机械阀动作异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause> Z 轴的下降端检测在取料、贴装时机械阀是否正常工作。检测结果表明可能由
于机械阀的原点传感器处于 OFF 状态而导致机械阀没有工作。Pin 名称:杆返回确认传感器
(原点位置) Pin 号码:0x09( 补充编码 4 :工作头位置 工作头 1=1 工作头 2=2 3 :
吸嘴杆号码 吸嘴杆 A=1 吸嘴杆 H=8 ) NXTR:机械阀未完成动作。(补充编)
</cause>
<remedy>请检测机械阀是否有故障。NXTR:请检测对象吸嘴杆的机械阀。
</remedy>
<img />
</code>
<code id="80001912">
<disp>贴装 QR 轴一致确认异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>QR 轴的动作无法在 Z 轴到达贴装下降端之前完成( 补充编码 吸嘴头号码 1,2
)
吸嘴头 A:01
吸嘴头 X:24
轴号码( 3 )
Q 轴:1
R 轴:2
Q 轴、R 轴:3
轴不明:0
) 在吸嘴头 C R 轴的动作没有完成时,显示如下。
( 补充编码:00000203 )</cause>
<remedy>(1)请按照机械手册 5.8.2替工作头的 Q 轴齿轮和 R 轴齿轮加油进行保养。
(2)如果更换密封圈可能会恢复(请联系本公司代理店)
(3)如果更换升降杆可能会恢复(请联系本公司代理店)
(4)如果更换马达可能会恢复(请联系本公司代理店)</remedy>
<img />
</code>
<code id="80001913">
<disp>伺服复位异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>[ 工作头单元 ] 伺服的复位失败。
( 补充编码 伺服的错误编码 ) </cause>
<remedy>如果发生了安全继电器异常(????0F02),请解除该错误(安全门、紧急停 SW
等)后重新开始运转。</remedy>
<img />
</code>
<code id="80001914">
<disp>监视真空压力:停止元件的废弃</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>[ 贴装工作头单 ] 吸取后,在确认监视真空压力() IO 时,处于异常状
(OFF)
销编号:0x14
销名称:负压的确认()
( 补充编码 贴装工作 1:1
贴装工作头 2:2 )</cause>
<remedy>在确认吸取后的真空压力时,有可能发生元件的脱落。只废弃当前正吸取着的
元件后停止运行。
1.请确认元件是否能够正常地吸取。有可能供料器、MTU 的安装状态及元件数据中有问
题。