Fuji errorcode.pdf - 第205页

</remedy> <img /> </code> <code id="8 000191D"> <disp> 低速 软件动作紧 急停止 </disp> <mc>NXT,AI M</mc> <cause>[ 贴装工作头单 元 ] 低速( 0.1% )软件吸 取·软件贴装动作 中,发生了紧急 停止因 素。从紧急停止…

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<cause>[ 贴装工作头单 ] 当以单吸嘴头贴装元件并设定传送速率为高的时侯,Z 轴在下
降中就开始吸嘴的真空破坏。当前 Z 轴在下降中,由于必须紧急停止而发生了异常,导致
Z 轴在到达下降端之前吸嘴的真空被破坏而有可能元件脱落。
( 补充编码 )</cause>
<remedy>机器在靠近电路板的上面位置完成了对象元件的贴装。请拉出模组确认元件的
状态及电路板的状态。贴装正常结束时,可以继续该电路板的生产。贴装没有正常结
时,由于不可以继续该电路板的生产所以请除去电路板。</remedy>
<img />
</code>
<code id="8000191B">
<disp>吸嘴中心公差值的判定异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>[ 贴装工作头单 ] 通过吸嘴影像处理,识别出较大的中心偏差
( 补充编码 )</cause>
<remedy>识别出偏离中 0.35mm 以上的中心偏差。请确认吸嘴是否弯曲,必要时请更
换。类型 1 的吸嘴头的情况下,请确认贴装工作头安装状态是否有较大的偏差,必要时请
更换。</remedy>
<img />
</code>
<code id="8000191C">
<disp>R 轴当前 Holder 计算异常</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>在下 station 处没有 HolderHolder 位置偏移。( 补充编码 )</cause>
<remedy>1. 请再按 Start 按钮。2. 如果执行步骤 1 之后异常还是无法解除,则请将
Holder 与工作头主体上的三角形标记对齐(方法:转动 R 轴)。3. 如果执行步骤 12
后异常还是无法解除,则请先将机器电源切断然后再重新打开。4. 如果执行步骤 123
之后异常还是无法解除,则请收集发生报错时的跟踪数据并联系售后服务人员。注意:请不
要在 Z 轴处于下降状态时转动 R 轴。
</remedy>
<img />
</code>
<code id="8000191D">
<disp>低速软件动作紧急停止</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>[ 贴装工作头单 ] 低速(0.1%)软件吸取·软件贴装动作中,发生了紧急停止因
素。从紧急停止发生到实际停止为止有 1 秒种,在此低速下,吸取和贴装都不能结束,在
吸取和贴装动作的中途使轴停止了
( 补充编码 )</cause>
<remedy>在吸取·贴装动作的中途使其停止了,并没有发生什么特别的异常。</remedy>
<img />
</code>
<code id="8000191E">
<disp>压力传感器发生异常。</disp>
<mc>NXT,AIM</mc>
<cause>由于吸取、DIP 动作、贴装、元件废弃到料盘而导致加圧确认传感器异常,因此
无法自动运转。动作的详细内容请确认前 4 位(Scenario code)。因为返回吸嘴时加圧确
认传感器发生反应,所以机器故障的可能性较高。或者 I/O 的输入存在颤动。但是如果发
生多个错误,则因为未返回吸嘴,可能无法进行传感器的逻辑检查。( 补充编码 ) NXT-H
发生错误吸嘴杆的加圧确认传感器未检测到应该检测圧力的位置(I/OOFF)、或者在不应
该检测的位置进行了检(I/OON)。详细内容请查看错误编码的前 4 位(Scenario
code)。( 补充编码 子码表示吸嘴杆号码 子码[19]:吸嘴杆[AI] 子码[1012]:吸嘴杆
[JL] 使用 G04 工作头的同时吸取的吸嘴弹性检查出错时,子码后 4 位按照吸嘴杆 AD
的顺序显示出错的吸嘴杆号码。举 吸嘴杆 A 出错:00001000 吸嘴杆 B 出错:00000200
吸嘴杆 C 出错:00000030 吸嘴杆 D 出错:00000004 多个吸嘴杆出错时,子码内将显示所
有出错的吸嘴杆。全部吸嘴干出错时的举例:00001234 )
</cause>
<remedy>1.对料盘的元件废弃出现异常时,请确认料盘吸取修正是否未设置在实际元件
和料盘之间位置关系的+侧。2.吸取时发生错误时,Job 的吸取高度修正、料盘吸取修正
可能未正确设置。3.贴装时发生错误时,贴装高度修正可能未正确设置。4.DIP 动作时发生
错误时,Job [Shape Data | Shape Information | Body ]的主体尺寸高度可能出错导致无法
进行正确的 DIP 动作。5.Job 的设置没有问题时,请对工作头进行保养。加圧确认传感器
在维修保养时需要使用专用冶具,请专业人士(理店等)处理。请参照机械手册的「传感
器配置图」-「贴装工作头传感器」。NXT-H:可能为吸嘴弹性不良(始终处于伸出或缩回
)。发生吸嘴弹性不良时,请清扫或更换吸嘴。吸嘴无异常时,请检查下压时加压确认
传感器是否处于 ON 状态。[指定 I/O] H01 「工作头 1-「输入信号」-X100(吸嘴杆
A G04 「工作 1-「输入信号」-X10C(吸嘴杆 A 「工作头 1-「输入信号-
X10D(吸嘴杆 B 「工作头 1-「输入信号」-X10E(吸嘴 C 「工作头 1-「输入信
号」-X10F(吸嘴杆 D DX S1 「工作头 1-「输入信号」-X112(吸嘴 A 注意事
项) 请使用「工作头更换指令」取出工作头。