FUJI错误代码查询.pdf - 第3616页

Code: 80006804 Display: 前部压下夹板压下异常 Used by: NXT,AIM Cause: [ 模组夹板(基座) ] 在拉入模组的动作中,压下夹板没有在松开端停止,或者虽然动作但传感器没有OFF。 基座远程控制I/O:RX004(松开确认)没有OFF。 ( 补充编码 发生异常的模组号码 ) Remedy: 1.请确认是否正常地供应了空气正压。 2.请拉出模组,检查压下夹紧气缸的安装螺栓的松动,如果松动请紧固螺栓…

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(2)请确认是否存在干涉物。
(3)可考虑传感器的故障。请确认传感器是否存在异常。
(4)请点击ERR开关或■开关,解除异常。
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Code: 80006607
Display: 助焊剂单元通信异常
Used by: NXT,AIM
Cause: 助焊剂单元发生了通信异常( 补充编码 )
Remedy: 请将助焊剂单元重新插入料站托架。不能恢复正常时,可考虑为料站托架发生故障,或者助焊剂单元断线或
故障,
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Code: 80006608
Display: 助焊剂单元待机中的搅拌运转开始前的动作异常
Used by: NXT,AIM
Cause: 机器运转开始时,助焊剂单元待机中的搅拌没有动作。(补充编码)
Remedy: 请长按助焊剂单元的▲键,开始待机中的搅拌。请在确认助焊剂液已经被充分搅拌后,开始机器运转。
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Code: 80006800
Display: 内部处理异常
Used by: NXT,AIM
Cause: [ 模组夹紧(基座) ] 系统内发生了处理异常。
( 补充编码 )
Remedy: 对不起麻烦您获取错误发生时的跟踪数据,连同错误发生时的操作步骤一起与弊公司Support联系。为了重
新开始运转,请关闭后重新打开总电源开关。
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Code: 80006802
Display: 拉入夹板夹紧异常
Used by: NXT,AIM
Cause: [ 模组夹板(基座) ] 在拉入模组的动作中,拉入夹板未到达夹紧的端部或者即使到达夹紧的端部传感器也没有
ON。
基座远程控制IO:RX000(夹紧确认)没有处于ON。
( 补充编码 发生异常的模组号码 )
Remedy: 1.请确认是否正常地供应了空气正压。
请确认将模组拉入到最里面、如果有拉入障碍时请除去。
2.进行模组的拉出,检查安装拉入夹紧气缸的螺栓的松紧,如果松动请紧固螺栓并固定夹紧气缸。请确认传感器是否
正常地固定在气缸上。
3.即使那样也不能解决时,可以考虑是传感器异常、气缸动作异常、有必要进行调整、更换。
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Code: 80006803
Display: 拉入夹板松开异常
Used by: NXT,AIM
Cause: [ 模组夹板(基座) ] 在拉出模组的动作中,拉入夹板未到达松开的端部或者即使到达松开的端部传感器也没有
ON。
基座远程控制IO:RX001(松开确认)没有处于ON。
( 补充编码 发生异常的模组号码 )
Remedy: 1.请确认是否正常地供应了空气正压。
确认模组是否拉到了自己面前,如果拉出有障碍时请除去。
2.用手动将模组拉出,检查安装拉入夹紧气缸的螺栓是否松动、如果松动请紧固螺栓并固定夹紧气缸。请确认传感器
是否正常地固定在气缸上。
3.即使那样也不能解决时,可以考虑是传感器异常、气缸动作异常、有必要进行调整、更换。
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Code: 80006804
Display: 前部压下夹板压下异常
Used by: NXT,AIM
Cause: [ 模组夹板(基座) ] 在拉入模组的动作中,压下夹板没有在松开端停止,或者虽然动作但传感器没有OFF。
基座远程控制I/O:RX004(松开确认)没有OFF。
( 补充编码 发生异常的模组号码 )
Remedy: 1.请确认是否正常地供应了空气正压。
2.请拉出模组,检查压下夹紧气缸的安装螺栓的松动,如果松动请紧固螺栓并固定夹紧气缸。请确认传感器是否正常
地固定在气缸上。
3.即使那样也不能解决时,可以考虑是传感器异常、气缸动作异常、有必要进行调整、更换。
4.如果电磁阀有问题,既不能推入模组也不能拉出模组。请调整电磁阀,在重新启动基座电源之后推入模组。
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Code: 80006805
Display: 前部压下夹板松开异常
Used by: NXT,AIM
Cause: [ 模组夹板(基座) ] 在拉出模组的动作中,压下夹板没有到达松开端,或者传感器没有ON。
基座远程控制I/O:RX004(松开确认)没有ON。
( 补充编码 发生异常的模组号码 )
Remedy: 1.请确认是否正常地供应了空气正压。
2.手动拉出模组,检查压下夹紧气缸的安装螺栓的松动,如果松动请紧固螺栓并固定夹紧气缸。请确认传感器是否正
常地固定在气缸上。
3.即使那样也不能解决时,可以考虑是传感器异常、气缸动作异常、有必要进行调整、更换。
4.如果电磁阀有问题,既不能推入模组也不能拉出模组。请调整电磁阀,在重新启动基座电源之后推入模组。
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Code: 80006806
Display: 后部压下夹板压下异常
Used by: NXT,AIM
Cause: [ 模组夹板(基座) ] 在拉入模组的动作中,压下夹板没有在松开端停止,或者虽然动作但传感器没有OFF。
基座远程控制I/O:RX004(松开确认)没有OFF。
( 补充编码 发生异常的模组号码 )
Remedy: 1.请确认是否正常地供应了空气正压。
2.请拉出模组,检查压下夹紧气缸的安装螺栓的松动,如果松动请紧固螺栓并固定夹紧气缸。请确认传感器是否正常
地固定在气缸上。
3.即使那样也不能解决时,可以考虑是传感器异常、气缸动作异常、有必要进行调整、更换。
4.如果电磁阀有问题,既不能推入模组也不能拉出模组。请调整电磁阀,在重新启动基座电源之后推入模组。
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Code: 80006807
Display: 后部压下夹板松开异常
Used by: NXT,AIM
Cause: [ 模组夹板(基座) ] 在拉出模组的动作中,压下夹板没有到达松开端,或者传感器没有ON。
基座远程控制I/O:RX004(松开确认)没有ON。
( 补充编码 发生异常的模组号码 )
Remedy: 1.请确认是否正常地供应了空气正压。
2.手动拉出模组,检查压下夹紧气缸的安装螺栓的松动,如果松动请紧固螺栓并固定夹紧气缸。请确认传感器是否正
常地固定在气缸上。
3.即使那样也不能解决时,可以考虑是传感器异常、气缸动作异常、有必要进行调整、更换。
4.如果电磁阀有问题,既不能推入模组也不能拉出模组。请调整电磁阀,在重新启动基座电源之后推入模组。
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Code: 80006808
Display: 落座传感器异常
Used by: NXT,AIM
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Cause: [NXT-2]
模组插入动作中落座传感器没有ON。
或者,模组在落座中(可以生产位置)时,落座传感器处于OFF。
·基座远程控制I/O:RX003、RX00B、RX013、RX01B(落座确认传感器)
[NXT-3]
与落座传感器同时,拉入确认传感器也进行着确认。可考虑以下的原因。
·模组插入动作中,落座确认传感器或者拉入确认传感器没有ON。
·模组在落座中(可以生产位置)时,落座确认传感器或者拉入确认传感器处于OFF。
基座远程控制I/O:RX003、RX00B、RX013、RX01B(落座确认传感器)
基座CPUI/O:X000、X001、X002、X003(拉入确认传感器)( 补充编码 发生异常的模组号码 )
Remedy: [NXT-2]
1.请确认模组是否处于落座位置。如果处于其位置时,请确认传感器是否ON。
2.暂时拉出模组,然后重新插入模组,进行落座确认传感器的动作确认。正常时,传感器ON并且传感器LED亮灯。
3.还是没有解决时,有可能发生传感器异常、断线等,需要更换、调整。
[NXT-3]
1.请确认模组是否处于落座位置。如果处于其位置时,请确认落座确认·拉入确认的两个传感器是否ON。
2.暂时拉出模组,然后重新插入模组,进行落座确认·拉入确认的两个传感器的动作确认。正常时,传感器ON并且
传感器LED亮灯。
3.还是没有解决时,有可能发生传感器异常、断线等,需要更换、调整。
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Code: 80006809
Display: 位置确认传感器异常
Used by: NXT,AIM
Cause: [ 模组夹板(基座) ] 在插入模组的动作中位置确认传感器没有ON。
或者、处于落座(可以生产位置)时、传感器OFF。
基座远程控制IO:RX002(夹板确认位置)没有处于ON。
( 补充编码 发生异常的模组号码 )
Remedy: 1.请确认模组是否处于位置确认传感器ON的位置。如果在其位置上,请确认传感器是否处于ON。
2.拉出模组,进行位置确认传感器的动作确认。如果正常地话,等传感器ON后传感器LED灯亮。
3.这样也没有解决时,有可能发生了传感器异常、断线等,需要进行调整
4.如果电磁阀有问题,既不能推入模组也不能拉出模组。请调整电磁阀,在重新启动基座电源之后推入模组。
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Code: 8000680A
Display: 夹紧状态发生异常
Used by: NXT,AIM
Cause: [ 模组夹板(基座) ] 从各个夹板的状态不能确定夹紧状态。
夹板的相互状态异常。
( 补充编码 发生模组位置 )
Remedy: 1.请确认是否正常地供应了空气正压。
2.进行模组的拉出。不能拉出时,用手动拉出,进行夹紧气缸、传感器的动作的动作确认。
3.确认夹紧气缸、传感器的动作的动作异常时,有必要进行更换、调整。
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Code: 8000680B
Display: 超出模组的拉出数的上限值
Used by: NXT,AIM
Cause: [ 模组夹板(基座) ] 拉出上限为基座可以搭载数的1/2(M6为2个的数量),现在的拉出数超过上限。
( 补充编码 )
Remedy: 在拉出一半、全部拉出的模组处于主电源开关ON的状态下进行插入,将拉出数定在上限以下。
或者,由附件套件,进行远程控制拉出。远程控制拉出不考虑拉出上限。
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Code: 8000680E
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